宽厚板轧机弯辊系统故障分析与改进
2023-01-14
来源:易榕旅网
146 应用方法论 科20 1禚霾 2年第9期 宽厚板轧机弯辊系统故障分析与改进 吴国兵 (华菱湘潭钢铁集团宽厚板厂,湖南湘潭41 1 101) 摘要本文描述湘钢3800mm轧机弯辊系统基本功能、原理,并通过对弯辊系统所出现的问题进行持续跟踪、改进,解决了 轧机弯辊系统频繁出现了各类问题,减少了事故,提高生产效率,改善钢板形状。 关键词弯辊缸;伺服阀;承压头;弯辊力;板形 中图分类号TG333 文献标识码A 文章编号1673—9671一(2012)051—0146—02 湘钢3800 mm轧机为SEMAC设计,中国一重制造。其中电控 系统、液压系统和部分关键机械设备为进口设备。弯辊系统是中 厚板轧机重要的组成部分,对板型控制起到至关重要作用。通过 低温、大压下量轧制方式从而获得强度更高、性能更全面的现代 轧制工艺方法对中厚板轧机弯辊系统提出了更高的要求。 1系统组成、功能及原理 1)组成:3800 mm轧机弯辊系统主要构成:伺服液压站、液 压控制回路(伺服阀、液控单向阀、溢流阀)、压力传感器、PLC 和16个弯辊缸构成。液压原理:弯辊缸活塞侧和杆侧分开控制, 杆侧是通过一个三通减压阀加切断阀,压力稳定在40bar,从而保 证轧钢时活塞与缸头无直接接触;换辊时能自动收回去。活塞侧 液压回路中有平衡功能回路和弯辊功能回路两部分,采用并联连 接,两个各自独立的回路上都有插装式切断阀并通过先导控制阀 进行控制切断,从而保证检修和事故状况下的回路安全可靠。 2)功能:①紧急平衡功能,下工作辊弯辊缸的活塞侧压力为 30 bar,作用是让下工作辊紧贴下支撑辊防止咬钢和抛钢时跳动; 上辊油缸活塞侧压力为1 10 bar,作用:平衡掉上工作辊的重力、 使上工作辊紧贴上支撑防止咬钢、抛钢时跳动。当弯辊功能出现 故障时,可切换到紧急平衡功能,保证生产的延续进行。②弯辊 功能:轧制以前,弯辊缸产生比较大的作用力,迫使工作辊产生 一定的反向预弯曲,消除掉轧钢时辊系中间变形量,保证钢板厚 度均匀和良好的板形。 图1 3)工作原理:当轧机L2接收到钢板信息后,轧制模型会自 动计算出每一道次需要的弯辊力,后将弯辊力自动发给TCS系统 (IJ1),此时PLC根据此期望弯辊力和现场传感器检测到的实际 弯辊力进行比较,计算出偏差后,将此偏差信号送到伺服阀上从 而达到期望的弯辊力。当钢板在轧制过程中,为保证钢板平直 度,此时根据检测到实际轧制力对弯辊力再进行不停地修正,从 而保证钢板的平直度和板形。控制原理如图1所示。 2主要故障分析方法和处理措施 1)弯辊力上不去造成钢板中浪。弯辊力是通过压力传感器、 伺服阀以及PLC进行闭环控制,在实际生产中,由于压力传感器 测压不准确导致实际闭环控制未起到作用;油缸内泄、溢流阀调 节弹簧问题造成伺服阀调节超调等原因造成实际弯辊力比期望弯 辊力低,导致钢板出现中浪现象。对于传感器问题,判断方法: 将两侧弯辊力传感器放在一起比较,正常情况下,两侧的弯辊力 很相近,相差不过200 KN左右,而且伺服阀的输出变化量也近似 同步,明显不同步时,说明力的反馈环不稳定。对于因泄漏引起 的弯辊力上不去,从伺服阀的给定、油管的温度、声音都可以判 断出此故障。发生泄漏、或溢流阀问题时产生溢流时,此时该侧 伺服阀的输出量明显大于另外一侧输出量,油管的温度或溢流阀 的温度也较正常一侧回路高很多,如果溢流量较大时,在阀台附 近也能听到油流的声音。 将原有的管接 头去除,将弯 辊缸底板进行 接体加工,油 口保留一个 SAEI l,2法兰 连接.. 图2 2)上弯辊缸底板接头漏油、伺服系统阀台回油管漏油。①底 板接头漏油:3800 mm ̄;L机上弯辊活塞侧油管自投产以来频繁出现 漏油情况,主要原因是接头松动引起。轧钢时,每一道次的辊缝 需要不停地调节,上辊需要上下动作多次,故弯辊油管也被扯动 多次,另上支撑辊轴承座与牌坊之间存在一定间隙,轧钢时支承 辊存在摆动现象。由于这两个现象导致弯辊缸底板油管接头松动 漏油,经不停的尝试和力学分析以后,我们选择加工整体式弯辊 莲宰南霸 应用方法论 147 缸底板,并将长度延伸200mm,油15采用SAE11/2的连接,改造完 以后,此处故障彻底消除掉。②伺服阀台回油管漏油:弯辊系统 瞬时流量达到400 L/min,当轧机咬瞬间,弯辊力急剧上升,为保 弯辊力快速稳定,弯辊伺服回路快速泄压,此时导致回油单向阀 R44,DN80单向阀压力快速升高,并推动阀芯撞击铜质阀体,常 时间之后,单向阀阀体支撑柱塌边,阀芯进入回油管路中,并造 成回油压力上升,直接冲破密封。经过现场反复试验,不管采用 硬质密封、聚合物密封都不行。由于回油过滤器以前有总管单向 阀,能够给回油管一个背压。我们将此弯辊伺服阀台回油单向阀 阀芯摘除,将原有的平面密封改成DIN标准O型圈密封,此故障自 改造后,彻底消除。 3)换辊时弯辊锁不回。3 800 mm ̄;L机换辊时经常出现弯辊 不能正常缩回,主要原因有:①油缸杆侧回路中三通减压阀输出 压力不够,不能消除掉弯辊缸的重量。三通减少阀输出压力低 的原因有先导阀调整弹簧松动、断裂等导致预紧力不够,造成先 导控制压力不够,导致实际输出压力不够;先导阻尼孔和主阀芯 阻尼孔存在堵塞导致主阀芯力两侧控制腔压力不平衡,阀芯被迫 移动,建立新的平衡,也造成实际输出压力不够。此种现象只要 排除掉三通减压故障后,就可回复正常。②油缸内泄,导致杆侧 液压油窜到活塞侧,又因为换辊时,活塞侧泄压以后,右路自动 封闭。导致活塞侧压力最终和杆侧压力相同,但因活塞侧实际作 用面积大于杆侧实际作用面积,造成活塞侧液压力大于杆侧液压 力,油缸最终伸出而无法缩回。此时需要捅先导控制阀将活塞侧 弯辊回路主油路接通,拔掉伺服阀插头,让伺服阀处于A—T位置 (事故情况下自动泄压位置),即可将弯辊缸缩回去。③未走正 常换辊程序,导致TCS状态不对,油缸活塞侧没有泄压,弯辊缸缩 不回去。 承压头碎裂,活塞杆变形并损坏防尘圈、拉坏油缸活塞杆密封。 通过观察和分析发现:咬钢时,弯辊力快速上升,承压头瞬间受 力;工作辊受反向力作用往轧制方向瞬间后侧,导致耐磨垫与承 压头之间快速产生搓动力;抛钢瞬间也一样。轧钢时由于钢板头 部形状不规则,同板厚度、温度不均匀导致在咬钢瞬间工作辊轴 承座左右倾斜,使得耐磨垫与承压头之间局部接触,单位载荷很 高。由以上l和2两种因素导致弯辊缸承压头局部受力,使用一段 时间后就开裂,并导致活塞杆炸开,损坏防尘圈、拉伤密封导致 漏油。通过频繁更换耐磨垫和承压头的材质与热处理工艺,最终 找到了规律:耐磨垫的硬度必须小于承压头的硬度,耐磨垫硬度 在38—40 HRC,承压头硬度在50 HRC, (经热处理强化后,如果 硬度太高,承压头塑性能力变差,56 HRC以上时,承压头就出现 断裂现象)。这样耐磨垫变形后我们可以在工作辊下线磨削时可 以将其更换,从而保证油缸更换周期内,承压头部变形,保护油 缸活塞杆不变形损坏密封。②油缸内泄,原因:活塞尺寸精度不 满足要求。缸筒尺寸超标,缸简原始尺寸为200H7,下线后检测 发现最大尺寸处为200.2 mm.超出标准,导致活塞密封补偿不足, 运行一段时间出现轻微磨损以后漏油。活塞杆密封处沟槽倒角过 大。标准为R0.5,实际上达到了R2以上,导致密封受压后出现了 明显的变形,失去补偿和密封功能,导致油缸内泄。 3结束语 通过对弯辊系统出现的故障,从原理上分析,找到弯辊系统 各故障的源头,并予以处理,为轧钢液压传动设备故障判断和分 析提供了一种方法,为生产提供保证。 4)弯辊缸失效原因分析①油缸活塞杆漏油,原因:承压头碎 参考文献 【1]黄志坚.液压设备故障分析与改进[MI.华中理工出版社,1999,O1 [2]王春行.液压伺服控制系统[M】.机械工业出版史,1981. 裂。宽厚板投产前期,下弯辊缸使用寿命不N3个月就频繁出现油 缸缸头漏油。现象为工作辊轴承座上耐磨垫变形,弯辊缸活塞杆 (上接第150页) 7水位指示接口位置 主要有两个因素是水位指示接口位置导致加大水位差:第一 是未能适当操作安装设计水位计,解决此种问题可采取控制和改 设备的传热效果。显然,充分地排放不凝结气体对提高加热器的传 热效果是非常重要的。目前,我国为了能够使加热器内部的不凝结 气体充分的排除来,很多的高压加热器在结构设计上都充分考虑了 凝结水对排气管的影响。 6上级疏水入口保护装置 般而言,管束最容易损坏的部位就是受蒸汽和疏水直接冲 击的部位,为了有效预防这些区域受损,通常会将不锈钢防冲板 设置在人口区,尽管如此,还不能从根本上解决问题,仍然普遍 存在侵蚀管束的现象。深究得知,当高压加热器压力级别较低 时,来自上级的疏水汽化得非常迅速,高速气流不断加剧了水滴 的运动速度所致。所以,防护区域扩大、扩容空间够大是设计上 级疏水人口保护装置时需要认真考虑的要素。这样,侵蚀情况就 一进安装技术的办法;二是存在有假水位指示现象,导致这一问题 产生的原因比较多样化,需要具体问题具体分析。因此,可以看 出,为了有效解决水位相差较大的问题,合理设计加热器接口的 位置,有效控制壳体内压差及流动不均匀等因素对水位所造成的 影响。日本东芝公司在这方面具有非常丰富的经验,并在其设计 中有详细的规定,引进型高加也将充分考虑东芝公司的经验和国 内实际需求进行设计,以保证流体介质稳定测量和读数具有代 表性。 参考文献 【1]牛相山,李红.300 MW机组高压加热器结构特点【JJ.锅炉制造,2003,03:29—31. [2]庞雪峰.300 MW机组高压加热器安全经济运行【J1_山西焦煤科技,2011,B07: 11—12 不会来自于上级疏水人口了。 (上接第126页) 碎玻璃管,特别对4 L/h一90 L,h的转子流量计更应小心。 对装置进行定期的检查保养和维护。这样,能有效保证检定装置 的顺利、安全运行,且在一定程度上能延长检定装置的寿命。 1)校验装置的二位四通阀,夹紧装置和放水部件的密封件均 内为耐磨橡胶“O”型圈,使用日久磨损有漏水现象时应予调换。 2)水位玻璃管和玻璃转子流量计,使用时间长了可能有水锈附着 内壁,影响读数,可用草酸洗刷,即能清晰如新。3)各阀门(流 量调节阀、进水阀)如有渗漏,可更换密封填料,如无效则更换 阀门 4)在使用转子流量计时,流量调节阀应缓慢打开,以防打 5结束语 升级改造后大口径水表检定装置具有科学先进、准确可靠、 数据管理功能强和智能化高等性能特点,减少了检定人员的工 作量。 参考文献 [1]张正国.降噪技术在大口径水表检定系统环境中的应用【JJ.绿色科技,2o11,o8 【2】韩昆.大口径水表检定装置(容积法)的升级改造[JJ.计测技术,2Ol 1,o2.