甲酸钠脱氢工艺改造
2022-07-24
来源:易榕旅网
置薯翟匝 维普资讯 http://www.cqvip.com 醢 甲酸钠脱氢工艺改造 文0刘萍(牡丹江鸿利化工有限责任公司) 摘要:干甲酸钠脱氢新工艺有助于提 高生产能力,提高半成品收得率,降低成 本并且有着巨大的环保效益和社会效益. 一 1. 五 经济效益分析 3、干钠脱氢试验。改造之前分别对 本次改造使脱氢生产能力由班产1 5 干钠脱氢进行反复试验,确定投料量,测 吨提到班产30吨,脱氢收率由76%提高到 定脱氢时间 耗煤量、生成物料量、分析 79%,煤耗由1.OT/T降到0.5T/T,由于 提高收率3%,每年可得效益在1 5 0万元 以上. 概述 ’ 工业草酸、甲酸钠法生产工艺流程可 其组成,确定收率.结果见附表Ⅱ.结果 分为:甲酸钠合成、甲酸钠脱氢生成草酸 表明干钠脱氢能提高收率,降低煤耗,提 钠、草酸钠铅酸化三个基本过程.其中甲 高生产能力.六 存在问题 酸钠脱氢是比较关键的一步,对于生产消 4、安全与环保.干钠生产工艺在草 1 双效熬料浓度大幅度提高、增加 了操作难度,要密切注意,防止蹲罐及挂 2、对上道工序质量控制指标要求更 参考资料:<化工原理>上册工业出版社【Ml谭天恩华编著 附表I 淡钠 干钠脱氢甲酸钠控制 麦本熙化学 丁惠 耗有着重大影响,也是草酸生产中环境污 酸生产工艺中是一项比较成功的项目,该 入的研究,主要是改淡甲酸钠料脱氢为干 锅,放水炮现象,有利于生产.在环保方 艺问题进行探讨. 染的主要因素.因此对此工艺进行较为深 项目在安全方面是可靠的,基本杜绝了糊 管结晶. 甲酸钠脱氢.下面就本次改造所涉及的工 面,由于缩短了脱氢时间,由原1 0 0分钟 高,因其对甩水分离过程产生较大影响。 降至5 0分钟,减少了烧煤量,有着巨大的 环保效益和社会效益. 二、履行理由 现有脱氢工艺过程可分为:甲酸钠浓 缩(由350g/1—600g/1),放入脱氢锅中, 四、运行情况 1、运行情况:两套双效按每班可熬 用煤火加热蒸发水份一千固一熔化一脱氢 料六罐共计6 0立方米,经甩水分离后,可 指标 一草酸钠.在蒸发水份和干固过程中消耗 生产干甲酸钠3 0余吨,可使产量提高1 2、煤耗、收率及脱氢时间:经半年 项目 氢氧化钠 碳酸钠 淡钠控制指标 干钠控制指标 5--,,9g/1 ≤1og/1 o.2—0.6 ≤1.6薯 大量的优质煤,而且由于在锅中加热时间 倍. 长,容易造成料糊锅及料飞溅(放水炮), 严重影响收率,而且由于脱氢时间长,烧 的运行,对干钠脱氢与淡料脱氢对比得到 火时间长造成较为严重的环境污染.而干 如下结果: 钠脱氢过 程只有熔 化一脱氢 氯化钠 甲酸钠 ≤6og/1 ≥35og/1 ≤ ≥80% 物料\\ 项目 收率(%) 79.49 76.22 (TOr) 耗 煤 0.401 0.872 产量(kg) 164.34 l3&84 时间(分) 附表Ⅱ~1 淡钠脱氢时间.煤耗、收 50.6 102.8 千钠 淡钠 率统计表 两步,使 反应时间大大缩短,由原来的平均1 0 0分 钟减少到点5 0分钟,糊锅及飞溅现象大为 项目 投甲酸钠量 产草酸钠量 收率 时间 % 分 煤耗 总耗 单耗 备注 减少,大幅度地提高了收率.经测算,淡 料脱氢收率平均为名7 6%,而干钠脱氢平 序号 体积 含量 折百 体积 含量 折百 l 2 比 z/1 kg 比 z/1 kg kg T/T 测 0 276 646.2 l78 4 0.832 l66.S l38.S 77 66 l 2S l 50 1.06l 煤 0.216 646.2 l39 6 0.72S l 33.7 %95 79 46 76 93 0 959 时 均收率为名7 9%,经济效益可观.由于脱 氢时间缩短了一半,大大提高了设备的生 产能力,单位脱氢锅产量提高了1 0 0%. 三 改造内容 3 4 0.29S 533.1 l57 3 0 78l l43 7 ll 2 3 7l 37 0 29S 750 8 221S .ll 3 87 ll8 l6l 1.046 煤 0.807 0 9l2 202 3 l85 l 73.90 石 5 0 29S 646 5 l9日7 0.780 l 8 2 140.5 73.69 ll3 平均 0 27S 644.6 l77 S 0.806 l65.3 l34.7 7S 22 l03 本次改造主要是新增两套双效,三台 自动卸料甩水机,浓料贮罐,母液贮罐以 及大气冷凝器、循环水泵、料泵.真空泵 等,投资额l 2 0万元.干钠脱氢的工艺过 程分为三个步骤:双效浓缩.甩水分离、干 甩 l38 0 90l 出 l 32 0.97l 附表Ⅱ一2 项目 授甲酸钠量 干钠脱氢时间、煤耗、收率统计表 产草酸钠量 收率 时间 % 煤耗 备注 钠脱氢. 1.由双效蒸发器蒸去大部分水分, 甲酸钠料液由350g/1浓缩到800~lO00g/1, 序号 体积 含量 折百 体积 含量 折百 比 z/1 kg 比 z/1 kg 分 总耗 单耗 kg T/r 测 39 篱S 0.32l 煤 S8 65.0 0.390 时 这一过程比原过程浓缩的60Og/l,需要多 l 262 7 80嘏 21l 4 0.7S9 23Z 0 l76 l 83.30 2 273 l 78.44 2l4 2 0.827 204 7 169 3 79.0l 蒸发5 0%的水份,因此新增两套双效来满 足需要. 3 277.4 78.44 2l 7,6 0,832 2I S 6 l79 4 82.44 4 2S7.3 78.44 201.8 0,793 l98 5 l57 4 78.00 50 丁7.S 0 432 煤 44 69 6 0,442 石 62 59.7 0 379 2.由甩水机将1O00g/1左右的甲酸钠 进行分离,甩出多余水份,成为干甲酸钠, 5 257.4 78.44 201.9 0.839 l82 8 l53.4 78 0l 甩 出 此工艺关键要求物料中碱和碳酸钠及盐的 含量控制在一定范围内.物料指标见附表 乎均 265 6 78 84 209,4 0.810 2眶7 167.1 82.O0 51 65 9 0,393 166