您的当前位置:首页正文

浅谈聚丙烯装置中PDS控制系统的设计

2024-09-03 来源:易榕旅网
浅谈聚丙烯装置中PDS控制系统的设计

隋欣

【摘 要】产品卸料系统(PDS)的稳定性与可靠性直接影响到聚丙烯产品的产率.简要介绍了采用UNIPOL工艺生产聚丙烯装置中PDS的流程及其特点;阐述了PDS控制系统的组成、PLC硬件的选型、PLC软件的设计、PDS阀门的选型与设计、顺序控制和联锁逻辑的设计,并详细描述了顺序控制逻辑的步骤、顺序控制时间的设定、顺序控制终止与联锁逻辑保护等相关的设计要点,从而为同类型聚丙烯装置中PDS控制系统的设计提供了思路与参考. 【期刊名称】《石油化工自动化》 【年(卷),期】2016(052)001 【总页数】5页(P22-26)

【关键词】产品卸料系统;卸料阀;聚丙烯;可编程控制器 【作 者】隋欣

【作者单位】华陆工程科技有限责任公司,西安710065 【正文语种】中 文 【中图分类】TP273

UNIPOL是一项以低压气相流化床反应器生产聚丙烯的工艺技术,产品卸料系统PDS (products discharge system)是聚丙烯装置中重要的组成部分。由于聚合反应的生成物聚丙烯粉料容易自聚,如果PDS控制系统中阀门动作顺序不对或者动作时间配合不当,粉料自聚轻则引发管道堵塞,造成长时间减产,重则直接引发全

厂紧急停车,甚至造成人员和财产损失。况且,PDS控制系统每一次故障带来的经济损失很大,已远超PDS控制系统自身的价值。因此,正确合理地设计PDS控制系统是聚丙烯装置设计的关键。

催化剂和气态丙烯被连续加入流化床反应器内,在适当的温度和压力作用下聚合反应生成粉状的聚丙烯,当粉状的聚丙烯在流化床的床层堆积到一定量时,通过逻辑顺序控制,聚丙烯粉料在压差的作用下以批次的方式从反应器排出至产品仓,在产品仓中循环气与聚丙烯粉料进行气固分离,循环气返回到反应器颈部,聚丙烯粉料则被送至产品卸料罐,然后根据最终产品的不同将聚丙烯粉料送往产品脱气仓(当生产均聚物和无规共聚物时)或是送往转送罐过滤器(当生产抗冲共聚物时),形成聚丙烯产品。从聚丙烯粉料离开反应器开始,经过产品仓至产品卸料罐最后排出的工艺过程,被称为PDS。

聚丙烯反应器有4套PDS,共分为2对。通常这2对PDS交替切换进行卸料,而每1对PDS内部既可以交互运行,也可以独立运行。为了防止反应器压降过快而使整个聚合反应的运行受到影响,原则上规定: 反应器只能同时给1个产品仓进行卸料,即只有当1套PDS完成产品仓进料和产品仓气体交互后,才允许另1套PDS开始进行产品仓进料的顺控逻辑。1对PDS的流程如图1所示。

PDS控制系统主要由负责自动化控制的PLC系统、负责实现逻辑控制的阀门以及相关测量仪表组成。PDS控制系统的设计应着重考虑PLC系统的选型、软件的设计、PDS特殊阀门的选型、顺控与联锁的设计等问题。

PDS具有极高的动作频率和循环次数,相关阀门每年动作约50万次,频繁动作就要求PDS控制系统应具有高可靠性和高稳定性。因此,PDS控制系统应由1套独立的、高安全性的、满足三重化冗余要求的PLC系统来完成。具体要求如下: 1) PLC系统应为三重化冗余结构。包括处理器模块(CPU)、内部通信模块(内部接口模块、内部数据总线模块)、输入输出模块(I/O)必须全部为三重化冗余配置,并

且可以做到在线更换。

2) PLC系统电源实现1∶1方式冗余配置。 3) PLC系统与其他系统的通信应为冗余配置。

4) PLC系统应为故障安全型系统,控制失效——安全型降级模式为3—2—1—0模式,即模块的3个通道有1个通道出现故障时,剩余2个冗余通道进行“2选2”的表决方式实现容错,系统相当于双重化结构继续正常运行。

为了便于组态和操作,并减少人为操作事故的发生,PLC系统的软件操作界面需要包含以下内容:

1) 能指示PDS控制系统顺控的步骤,并能查看每一步允许条件的满足情况和动作的完成情况。

2) 对于趋势图来说,可以按类型分成若干画面,每个画面都有各类趋势画面的菜单及功能键,包括趋势时间间隔设定和起始时间,并能显示系统中发生报警或联锁点的位号、名称、发生的具体时间、报警或联锁点的值。

3) 建立阀门状态列表,能显示每套PDS控制系统中阀门的状态,阀门完成动作的时间,手动/自动状态等。每个阀门都有手动软开关,能在阀门置于手动状态时远程开关阀门。

4) PDS控制系统应有“自动”、“单步”和“手动”三种工作模式。其中“手动模式”中,可以在操作员站的阀门状态列表内对阀门进行任意的开关动作。“单步”用来检验每一步骤的完成情况,便于更好地调整动作时间和允许时间。工作模式的切换,只允许具有特定操作权限人员进行切换。

1对PDS控制系统中包括30个气动切断阀和4个手动切断阀。其中任意1个阀门出现故障,都会造成整套PDS控制系统的停车,所以阀门的选型与设计也是PDS控制系统设计中的关键。

根据工艺包的要求,并结合工程设计的经验,PDS阀门的选型应注意以下几点:

1) PDS阀应采用全通径固定球阀,对介质无任何阻力和节流。

2) PDS阀门阀体和法兰应全部为整体锻造,并做内抛光处理,内表面需要非常光滑以确保固体粉料不会挂壁。锻造材料需要保证无砂眼等质量缺陷,能耐应力冲击,并且在频繁快速开关的情况下能够保证长期的使用寿命。

3) 金属阀座的材质应为锻造双相钢或锻造不锈钢,并采用与阀球同样的硬化处理方式。个别气相管道上的阀门可以为软密封,软密封阀座材质采用PEEK或Lyton材质。

4) 阀门的开关时长应很短。要求DN200以下口径的阀门,单次开关时长小于1.5 s,DN200以及DN200以上口径的阀门,单次开关时长小于2.5s。

5) 应同时考虑地区环境温度和产品卸料均在冷态下工作这一特点。阀门应进行性能测试,以确保在高温、低温时及升温、降温过程中均能可靠地开关和严密地关断。 6) 阀门应采用防火结构设计,符合API 607的要求。

7) 阀门需要满足SIL的等级要求,其中E阀和M阀需要满足SIL2,其他PDS阀门需要满足SIL1的要求。

8) 阀门泄漏等级为ANSI Class VI(TSO)。

9) 阀杆应在高频率动作下严格对中,使阀门扭矩保持长期均匀性。阀杆密封设计需要确保零泄漏。

10) 执行机构应保证400万次的可靠动作,执行机构安全系数至少按1.5倍核算。 11) 电磁阀应为低功耗两位三通电磁阀,须满足Ex d ⅡC T4的防爆要求、IP65的防护等级要求和SIL的要求。

12) 阀门的阀位开关应为NAMUR型,须满足Ex ia ⅡC T4的防爆要求、IP65的防护等级要求和SIL的要求。

13) AA和GG阀为反应器卸料手动阀,只有在PDS控制系统需要停车检修时才关断它们。当这2个手动阀关闭时,阀球面与反应器的内壁面完全配合,不存在任

何空隙,这样可以避免聚合物自聚堵塞或抱死阀门。它们的密封应为零泄漏,避免在线检修时产生安全隐患。

14) 需要在E阀下设置1个两位式防爆开关Q,当现场开关Q置于“AUTO”位时,E阀受顺控逻辑控制,当现场开关Q置于“OFF”位时,E阀脱出顺控逻辑控制,处于手动状态,可用E阀自带的手动气控三通阀进行现场手动开关阀。 15) GP阀为G阀的吹扫阀,G阀与GP阀共用1个电磁阀,2个阀门的开关状态相反,即当G阀关闭时GP阀打开,从而使GP阀向反应器吹入循环气。GP阀需要带有手动三通阀,除了通过G阀的电磁阀远程控制外,还能通过手动三通阀现场进行手动吹扫。

以图1中PDS1举例说明,正常情况下,独立的1套PDS控制系统的顺控步骤共为6步,如图2~图7所示。PDS进行每步动作前需要对允许条件做出检查,PDS顺控步骤允许开始的条件见表1所列。

PDS控制系统顺控中,计时器A,B,C和D可先根据工艺包给定值进行粗设,然后再根据现场调试时的具体情况,结合产品仓与产品卸料罐上的核料位计、压力变送器以及相关阀门的动作时间进行优化设定,但计时器的设定值不应超过如下的范围:

1) 计时器A可调节时间T1是0~100s。 2) 计时器B可调节时间T2是0~60s。 3) 计时器C可调节时间T3是0~120s。 4) 计时器D可调节时间T4是0~30s。

想要保持PDS控制系统顺控的平稳进行,除了以上计时器的设定时间外,还需要现场专业工程师根据实际阀门的动作完成时间,结合下料的时间要求,对顺控和联锁逻辑做出微调。

每一套PDS控制系统顺控自卸料开始到完成后,都需要记录单套顺控的完成时间,

并把完成时间与工艺要求的设定值进行比较,超过设定时长则需要报警通知操作员进行检查。

PDS控制系统在“自动”和“单步”工作模式下,每次要进行下一步动作时,都要对该步的满足条件进行判断,通常的判断允许时间设定为3~5s(T5,T6,T7可调),如果超过判断允许时间后还不满足该步的进行条件,则需要马上终止该套PDS顺控的进行,并发出报警信号通知操作人员解决。

如果是1对PDS中的某套PDS控制系统发生故障时,则应先关闭此套PDS控制系统的B阀和G阀,并打开A阀、C阀和GP阀;然后关闭W阀,并置W阀于手动关位置,使其脱出联锁顺控的控制;再用L阀代替原W阀进行顺控,即通过L阀来平衡产品仓与反应器之间的压差。

当出现工艺联锁事故引起全厂紧急停车时,需要通过“杀死系统”(或叫“反应终止系统”)使聚合反应停止。出现该情况时,需要立即停止所有PDS控制系统的顺控,同时联锁关断所有PDS控制系统的A阀、B阀、C阀和G阀,从而切断反应器与产品仓的联系。

总之,PDS控制系统通过顺控逻辑与联锁逻辑控制相关卸料阀的打开与关闭,实现反应器与产品仓以及产品卸料罐间的压力循环与平衡,从而完成聚丙烯粉料排放的工艺过程。文中介绍的PDS控制系统已成功地应用于UNIPOL聚丙烯装置,目前现场开车成功,并且能稳定、高效地生产运行,取得了良好的经济效益和社会效益。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容