基于PLC技术的铣床电气控制系统改造
2023-07-03
来源:易榕旅网
第22卷第2期 2010年4月 黄河水利职业技术学院学报 Journal of Yellow River Conservancy Technical Institute Vo1.22 No.2 ADI".2010 基于PLC技术的铣床电气控制系统改造 刘晓玲,李建壮,万国平 (黄河水利职业技术学院,河南开封475004) 摘 要:利用三菱FX2N系列可编程控制器(PLC)对X62W型铣床进行改造,根据使用要求,制订 了系统改造方案,确定PLC的输入输出地址分配,设计梯形图程序,经用GX软件进行调试运行, 效果满足使用要求。 关键词:X62W型铣床;电气控制;PLC技术;系统改造 中图分类号:TM762 文献标识码:B 文章编号:1008—486X(2010)02—0046—03 0引言 X62W型万能铣床是一种通用的多用途铣床, 可以对各种零件进行平面、斜面、沟槽、齿轮及成型 表面加工。但其原有的继电器一接触器控制系统接 变速的方法,为保证变速时齿轮易于啮合,减小齿轮 端面的冲击,要求变速时有电机瞬时冲动Ⅲ。(5)进给 运动和主轴运动应有电气连锁。为了防止主轴未转 动时工作台将工件送进,损坏刀具或工件,进给运动 应在铣刀旋转之后才能进行。为了降低加工工件的 线复杂、触点多,易发生故障,这不仅给操作和维修 人员增加了麻烦,也影响了生产率的进一步提高。 为了提高控制系统的可靠性和机床的加工效率,我 们应用PLC技术对万能铣床控制系统进行了改造。 PLC以其可靠性高、抗干扰能力强、编程简单、 表面粗糙度,必须在铣刀停转前停止进给运动。(6) 工作台在6个方向上运动要有连锁,使工作台在上、 下、左、右、前、后6个方向上,只能有一个方向的进 给运动。(7)为了适应工作台在6个方向上运动的要 求,进给电动机应能正反转。快速运动由进给电动机 使用方便、控制程序可变、体积小、功能强等特点, 在机床改造、自动生产线上得到了广泛应用。利用 PLC改造机床电气系统,是将各个电气元件直接与 PLC的各个输入、输出端口相连,元件之间的连接关 系,以及各线圈的状态由逻辑程序确定,元件之间 与快速电磁铁配合完成。(8)圆工作台运动只需一个 转向,且与工作台进给运动要有连锁,不能同时进 行。(9)冷却泵电动机M3只要求单方向转动。(10) 不存在直接的串联或并联,所以线路简单,维护和 设计比较容易。为此,我们选用三菱FX2系列PLC 对X62W万能铣床进行电气改造。 为操作方便,应能在两处控制各部件的启动和停止。 1.2万能铣床的改造原则 (1)铣床的工艺加工方法不变。(2)原有的继电 器控制系统已经过长期使用验证,安全可靠。所以, 应保留主电路原有元件,控制系统的操作方法不变。 (3)用PLC改造原有的继电器控制方式。 1 万能铣床的电气控制要求及其改造原则 1.1 万能铣床的电气控制要求 万能铣床的电气控制应满足以下要求:(1) X62W万能铣床的主运动和进给运动之间没有速度 比例协调的要求,各自采用单独的笼型异步电动机 拖动。(2)为了能进行顺铣和逆铣加工,要求主轴能 2 PLC机型的选择和I/O地址的分配 2.1 PLC机型的选择 根据X62W的拖动特点和控制要求,需要输入 够实现正反转。(3)为了提高主轴旋转的均匀性,并 消除铣削加工时的振动,主轴上装有飞轮。这使主 轴转动惯量较大。因此,要求主轴电动机有停车制 动控制装置。(4)为适应加工的需要,主轴转速与进 点16个,输出点7个,选择三菱FX2N一48MR型 PLCI21。 2.2 I/O地址的分配 I/O地址的分配如表l所示。 给速度应有较宽的调节范围。X62W铣床采用机械 收稿日期:2008—10—28 作者简介:刘晓玲(1974一),女,天津武清人,讲师,主人从事机电一体化教学与研究:[作。 刘晓玲,等:基于PLC技术的铣床电气控制系统改造 表1 输入、输出信号地址分配 Table 1 Address allocation of input signal and output signal SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 X0 X1 X2 X3 X4 X5 两地启动按钮 两地启动按钮 两地快进按钮 两地快进按钮 两地停止按钮 两地停止按钮 SA1 SA2 FR1,FR2 FR3 KM1 KM2 X14 X15 X16 X17 YO Yl 换刀开关 圆工作台开关 过载保护 过载保护 主轴电机控制 快速进给控制 SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 SQ5 SQ6 X6 x7 X10 X11 X12 X13 主轴变速冲动 进给变速冲动 向前或向下行程开关 向后或向上行程开关 主轴变速冲动开关 进给变速冲动开关 KM3 KM4 HL1 HL2 HL3 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 工作台右、前、下进给 工作台左、后、上进给 换刀指示 快速进给指示 工作进给指示 3改造后铣床主电路及控制梯形图分析 3.1主电路分析 如图1所示的主电路,有3台电机,M1为主轴 序如图3所示。 X0 警{ ‘ 哪警l+ 勰l 电机,M2为工作台进给电机,M3为冷却泵电机。 u 2 2 }l豫 .c鬟 一 3§ 凳连 ,豫 邶擎醛S e瀵 ∞ — KN4 鬟錾 憾 { 嗟{l 鬟i2 一瓣 ¥《 ◇一 Ycl 一 —◇一 YC2 ¥畦 玲 YC3 e0 嚣 《 黔∞ 警is l《 翼i§ 篡l蠡 辩? * 壤 图1铣床主电路改造图 Fig.1 Milling machine main circuit transformation diagram 图2改造后的I/O线路图 Fig.2 I/O circuit diagram after transformation 3.2.1 主轴电机的启动 主轴电动机M1由接触器KM1控制,其旋转方 向由SA5倒顺开关预先选择,热继电器FR1实现过 载保护。接触器KM3和KM4控制M2电动机正反 转,实现工作台6个方向的工作进给和快速移动。冷 主轴电机启动之前,由SA3选择好转向,并合 上电源开关Qs1。然后,按下启动按钮SB1或SB2, KM1的三对主触点闭合,主轴电动机Ml启动。 3.2.2主轴电机的制动 却泵电动机M3由接触器KM1和QS2刀开关控制, KM1得电后,M3才能启动,实现了主轴和冷却泵之 间的顺序启动。 主轴制动时,按下SB5或SB6,使KM1线圈断 电,主触点断开,M1电机停转。 3.2.3工作台进给控制 3_2梯形图程序设计分析 应用PLC对原有的继电器接触器系统进行改 造后,对应PLC的I/O接线图如图2所示,梯形图程 工作台的进给运动有左右运动、前后运动和上 下运动。以左右运动中的向右运动为例,工作台进给 时,转换开关SA2断开,使输入继电器X15断电。手 47 黄河水利职业技术学院学报 ∞ jI ———一L譬l I - 1 。H_ lI l3 ——_-|卜—一 f }-一 l 卜 置Ii 卜 卜一 了l }_—一 盖lO lll 麓l量 X, 蓦l碧鬟lS 叶 刊 卜艚 鬟l嚣 l2 篡l3 置l啦 图3 PLC梯形图 Fig.3 PLC trapezoid diagram 柄扳向右,合上纵向进给机械离合器,压下SQ3,使 输入继电器Xl0得电,X10常开触点闭合,输出继 电器Y2得电,驱动交流接触器KM3线圈得电,从 而使电动机M3正转,工作台向右移动。其他运动与 此类似。 3.2.4 圆工作台的控制 合上转换开关SA2,使输入继电器X15得电, X15的常开触点闭合,输出继电器Y2得电,驱动接 触器KM3线圈得电。从而使电动机M3启动,拖动 圆工作台运动。 3.2.5 主轴换刀时的制动控制 将转换开关扳到接通位置,使触点SAI—l闭 合,SA1—2断开,输入继电器X14得电,输出继电器 Y4得电,驱动制动指示灯HLI亮。换刀结束,将 SA1—1断开,SA1—2闭合,使输入继电器X14断电, 为主轴电动机启动做好准备。 4程序调试运行 4.1 PLC程序写入 将设计好的PLC程序输入到三菱FX2N一48MR 型PLC中,PLC程序写入如图4所示。 48 2010年第2期 截 图4程序写入方法图 Fig.4 Program writing method 4.2调试监控 PLC程序写入后,连接好主电路和输入、输出电 路,用GX软件进行调试运行。程序调试监控如图5 所示。 图5程序运行监控 Fig.5 Program running monitoring 5结语 将设计好的程序输人到FX2N一48MR型PLC 主机中,连接好主电路和PLC输入、输出电路,按照 上面的操作方法进行调试,可满足控制要求。 经使用,用三菱PLC改造后的X62W型万能铣 床,取得了非常好的效果。在使用过程中发现,用三 菱PLC替代原来的继电接触器控制系统,提高了系 统的可靠性和安全性,减少了机床的故障的发生,生 产效率也得到了很大的提高,并且降低了日常维护 成本。 (下转第51页) 魏兆中:铝合金焊接管道X射线探伤工艺改进研究 出1 ,完全符合JB/T4730—2005的要求。 3 结语 采用5根管道同时透照,不但可以拍出理想的 底片,而且一次开机可以拍照10张底片,不仅提高 了工作效率,更重要的是大大减少曝光量,从而减少 对环境的影响。如果有条件使用周向机,效率将进 一步提高。 参考文献: 【1]张兵.冷箱中铝合金管道的焊接及无损检测【JJ.石油化工 设备,2003(3):44—45. 位线 【2]陈军.铝合金管道对接焊缝的射线探伤【JJ.无损检测,1998 (12):350-351. [责任编辑杨明庆】 图3 5根管道同时透照方式 Fig.3 Way of five pipeline S transillumination at the same time Research on Improvement of Aluminum Alloy Welding Pipeline X-ray Flaw Detection Process WEI Zhao—zhong (Kaifeng University,Kaifeng 475004,Henan,China) Abstract:According to the requirement of 100%ray flaw detection of aluminum alloy welding pipeline of air separation plant,on the basis of guaranteeing radiographic sensitivity,the author explores the multi— pipeline synchronous flaw detection process which can guarantee the negative quality and improve flaw detection efifciency 5-1 0 times than before. Key Words:Aluminum alloy pipeline;X——ray flaw detection;process improvement;efifciency improvement (上接第48页) 出版社.2005:124. 参考文献: 【3]龚仲华.三菱FX/Q系列PLC应用技术【M】.北京:人民邮 [1】昊丽.电气控制与PLC应用技术[M].北京:机械工业出 电出版社.2006:113. 版社,2007:79. [4]洪志育.例说PLC[M].北京:人民邮电出版社,2006:402. 【2]廖常初.FX系列PLC编程及应用[M].北京:机械工业 【责任编辑杨明庆】