泡沫混凝土的填筑应用
2020-10-20
来源:易榕旅网
壁堡堕 泡沫混凝土的填筑应用 廖志钻 广东省建筑工程集团有限公司 广州 510150 摘要:结合广州白云机场T2航站楼改建工程实践。介绍了泡沫混凝土在特殊地段填筑的施工方法。采用现浇泡沫混 凝土作为填筑工程的回填材料,比采用土石方填筑有着不可比拟的优势:现浇泡沫混凝土填筑工艺减少了搭设临时通 道、土方分层压实、浇筑混凝土垫层等工序。虽然费用有所增加。但实现了工期的大幅度压缩、安全隐患和现场管理 成本的减少,以及文明施工水平的提升。所总结的经验可为类似工程的填筑工作提供借鉴。 关键诩:航站楼扩建工程;泡沫混凝土;填筑;配合比设计;浇筑施工 中图分类号:TU528.2 文献标志码:B DOI:1 0.1 41 44/j.cnki.jzsg.201 7.01.037 Filling Application of Foam Concrete LlAO Zhizuan Guangdong Construction Engineering Group Co.,Ltd. Guangzhou 510150 0 引言 域设有下穿隧道、城轨、地铁沿南北向贯穿,而地下管廊 国内传统的建筑回填材料不外乎有黏土、砂土、粉 将回填区域割裂成众多大大小小的回填区,致使场内交通 土、碎石等,在工期允许的情况下,适用于任何工程项目 不便利,增大采用传统填筑方法的难度。前期桩基础施工 的填筑工作,但对于工期紧迫、建筑物占地面积大、施工 的影响,致使工期滞后,因此需要选用赶工期的回填方案 队伍众多的大型项目,若采用传统土方回填材料填筑法, (图1)。 容易出现工期延迟、回填质量欠佳、安全隐患增多等问 题,社会效益和经济效益较差。 广州白云国际机场T2航站楼扩建工程正是属于工期紧 迫、建筑物占地面积大、施工队伍众多的大型公共项目, 在该项目施工过程中,约有1/3的区域不便采用传统土方 填筑法,选用了泡沫混凝土作为回填材料,在缩短工期、 提高工效方面效果显著,获得了良好的社会效益和经济效 益。 图1建筑平面 1 工程概况 2 工程特点、难点 广州白云国际机场T2航站楼扩建工程项目采用了施 广州白云国际机场T2航站楼扩建工程,占地面积大, 工总承包模式。该项目为超大型公用建筑,局部地下1 地下管廊较多,管廊将回填区域割裂成众多大大小小的回 层、地上4层,工程用地总面积1 224 919 m ,总建筑面积 填区。4个标段同步施工,下穿隧道、城轨、地铁工程在一 680 841.92 ill2。其中,地上建筑面积634 274.42 m2,地下建 标段范围内,该区域存在较多影响工期的不确定因素,同 筑面积46 567.50 m ,建筑基底面积246 567.35 in ;建筑高 时属于交通运输最不便利的区域,采用传统填筑方法存在 度约43.50 I11,设计使用年限50 a,主体结构采用大跨度的 以下难题[1-2]: 钢筋混凝土框架结构,主楼及指廊屋顶采用大跨度网架结 1)航站楼占地面积大,外围基坑回填土方便利,中间 构,造价约为15亿元。 区域土方运输不便,需要采用各种措施:如搭设临时桥, 本工程占地面积广,划分T4+标段同步施工,中部区 提高了成本,埋下较大的安全隐患。 2)回填区域被地梁分割多,土方回填不便,压实不 便,影响回填土的密实度。 3)回填区域分割若干块后,采用土方回填,容易污染 已完成的砖模、抹灰,不利于同时进行地梁钢筋施工,增 加清理费用,并影响工期 0 建筑麓工・U39m・U]III 廖志钻: 泡沫混凝土的填筑应用 4)因回填部位较深,土方回填需要分层压实,在有限 的工作面施工容易损坏砖模,造成工程返工,影响质量和 工期。 4.3泡沫混凝土施工 4.3.1施工流程 考虑到回填总量大,单次回填量小,为了配合施工组 织计划,采用现场制备方式,随拌随用。施工流程如图2所 一 3填筑方法选择 在一标中区土建部分正式施工时,二、三、四标段主 体结构已封顶,~标段西区和东区结构也已封顶,而航站 楼主体结构完成节点时间己定,故该部位的施工进度直接 影响整个项目的工期。综合考虑成本、安全、质量和进度 不。 等方面,选用了泡沫混凝土作为回填材料,主要有以下优 点: 1)直接通过专用管道浇筑回填,不需要搭设临时桥, 降低措施费用,减少安全隐患。 2)砖模及垫层完成后,地粱钢筋绑扎与浇筑回填可以 同时进行,缩短工期,并避免土方对钢筋的污染。 3)分层浇筑完成,终凝后即可上人绑扎板钢筋,确保 回填质量,节省工期。而采用土方回填法,则需要在压实 土方后浇筑垫层。 因此,对于交通便利的部位以及不影响工期的部位, 可以选择传统填筑方法,而对于土方运输不便利的部位以 及影响工期的区域,采用泡沫混凝土浇筑。 4 施工过程 4.1泡沫混凝土概况 泡沫混凝土是以水泥为主要胶凝材料,并在骨料、 外加剂和水等组分共同制成的料浆中引入气泡,经混合搅 拌、浇筑成型、养护而成的具有闭孔结构的轻质多孔混凝 土。 在本工程中,经设计单位的同意,采用水泥、发泡 剂及水制成泡沫混凝土,用于一标中区部位的回填工程。 回填用的泡沫混凝土干密度采用A05,强度等级不得小 于FC1.0。根据JGJ/T 341--2014《泡沫混凝土应用技术规 程》,A05干密度为500 kg/m ,允许范围为450 ̄550 kg/ m ,而FC1.0级泡沫混凝土试块强度平均值为1.0 MPa,最小 试块强度为0.85 MPa。泡沫混凝土的发泡方式包括物理发 泡和化学发泡2种方式,本工程选用物理发泡方式。 4.2泡沫混凝土配合比设计 在本工程中,泡沫混凝土采用P.O 42.5R级水泥,发泡 剂采用动物蛋白发泡剂,水采用市政饮用水。 1 In 泡沫混凝土的水泥用量为417 kg,水用量为 208 kg,由水泥、掺合料、骨料和水组成的料浆总体积为 0.34 m3,泡沫添加量为0.73 m ,泡沫剂的用量为1.21 kg。 即,每生产l m。泡沫混凝土,其配合比为:水泥: 水:泡沫剂=417:208:1.21,其中泡沫剂按1:2O加水稀 释。 图2泡沫混凝土施工流程 4.3.2重点控制 1)严控泡沫混凝土配合比,避免出现密度偏小、强度 不足现象。 2)控制好搅拌时间,浆料搅拌均匀即可,而浆料与泡 沫混合时的搅拌时间在3~5 min。 3)泡沫混凝土应随拌随用,留置时间不宜大于 30min。 4)在泡沫混凝土施工过程中严禁振捣,以免泡沫混凝 土消泡。 5)出料口离浇筑面垂直距离不应超过0.5 m,确保泵 送管出口与浇筑面保持水平,避免采用喷射浇筑,以免泡 沫受损过多。 6)采用分层浇筑方式,每次浇筑厚度控制在 300 ̄1 000 mm,再次浇筑应在上一层泡沫混凝土达到终凝 后方可进行。 7)浇筑完成后,应及时采用覆盖加保湿方式养护,避 免水过量浸泡口 。 4.3.3现场浇筑 现场施工顺序如下:管廊施工一砖模施工一地梁垫层 施工一浇筑需回填的部位。 因本工程面积广,现场分区域施工,每个区域的回填 区划分成若干块,故在施工前要做好计划,合理搭接,形 成施工流水,避免中途施工,确保浇筑质量。施工时采用 分层逐个浇筑,即先浇筑第1个回填区的第1层,再浇筑第2 个回填区的第1层,依此类推,待第1个回填区的第1层终凝 后,浇筑第1个回填区的第2层,再浇筑第2个回填区的第2 层,依此类推,最后抹平表面,完成浇筑工程(图3)。 5 效果检查 5.1 质量效果 浇筑完成后,按要求进行养护。养护7 d后,在现场原 2017.1.Building Construction 0 廖志钻: 泡沫混凝土的填筑应用 虽然费用额外增加,但是换来的是工期的大幅度压缩、安 全隐患的减少、现场管理成本的减少和文明施工水平的提 升。 本工程在采用现浇泡沫混凝土作为回填材料的施:I:过 程中,可以验证,回填工序工时大大缩短,这对于需要压 缩工期、赶进度的大中型工程项目是有益处的。同时避免 (a)浇筑第1层泡沫混凝土 (b)浇筑最后一层泡沫混凝土 了因采用土方回填带来的安全生产和文明施工问题,提高 了项目的安全文明施工水平,节省了现场管理成本,提升 了企业社会形象。泡沫混凝土在本工程中填筑工程的成功 图3现场施工场景 位取3组样品,进行试验,试验结果显示,泡沫混凝土干密 运用,为类似工程的填筑工作提供了参考借鉴。 度和抗压强度均满足设计要求。 5.2社会、经济效益 经过工程技术人员计算,采用泡沫混凝土作为回填材 料,回填:[程费用增加 100多万元,工期缩短了约33 d。 这缓解j 后续施工的压力,确保了工程质量,得到了建设 位、监理单位的好评。 …(8):44—48. ☆☆参考文献☆☆ 张磊.杨鼎宜轻质泡沫混凝土的研究及应用现状【J]混凝土,2005 f2】潘志华,程麟,李东旭,等新型高性能泡沫混凝土制备技术研究【J】 新型建筑材料,2002(5):1—5 【3】 L德刚,黄湘霞.泡沫混凝土在南水北调中线焦作1段工程中的应 6 结语 对比采用土方 填,现浇泡沫混凝土填筑工艺减少了 搭设临时通道、分层压实、浇筑混凝土垫层等施工工序, 用【J】河南水利与南水北调,2013(1):40—41 【4】 王武祥,刘宁,罗栓定.泡沫混凝土在引黄工程洞穿管回填中的应用 .混凝土与水泥制品,2002(4):12—15 (上接第l07页) 出现明显下降,仅为1.91 MPa,不建议此种配套方式。 环氧磷酸锌底漆在与厚涂型防火涂料搭配后,附着力 下降,不建议此种配套方式。 醇酸底漆与厚涂型防火涂料结合后,附着力出现F 降,与其他2种防火涂料结合无明显变化。 锌加涂料为一种锌含量高于95%的涂料,当其与3种防 火涂料接触后,抗拉强度变化不明显,但考虑到其柔韧性 的下降,不建议将其表面直接涂覆防火涂料。 聚硅氧烷面漆在经过27 d浸泡后,出现机械性能下降 的现象,证明其耐水性较差,不适用于室外面漆。 6.2抗拉强度试验结果分析 环氧富锌底漆与3种防火涂料结合后,其附着力都明显 下降,其中与厚涂型防火涂料、超薄型防火涂料搭配后的 附着力已经低于国家标准中的6 MPa。建议在用环氧云铁中 间漆作为底漆时,选取其他类型中间漆作为隔离。 环氧云铁中间漆与超薄型防火涂料结合后,对其附着 力无明显影响,与厚涂型、薄涂型防火涂料结合后,附着 力有些许下降,但仍满足国家标准的相关要求(5 MPa), 可作为与防火涂料接触的涂层。 环氧厚浆漆与厚涂型防火涂料结合后附着力有明显下 降fH仍在5 MPa以上。厚浆型防火涂料具有较好的兼容性, 可作为其他兼容性较差的油漆的阻隔漆。 7 结语 防火涂料对与其接触的防腐涂层机械性能有一定的影 响,在钢结构需要涂覆防火涂层的构件上,建议增加不含 锌的环氧漆作为阻隔,可防止防火涂层对防腐涂层机械性 能的影响。在防火涂料表面需要施加面漆时,不推荐使用 聚硅氧烷面漆。 无机富锌底漆附着力较差,但其与3种防火涂料接触 后,未发生明显的附着力变化,且满足国家的标准要求。 水性无机富锌底漆与厚涂型防火涂料结合后,附着力 下降为标准要求的3 MPa以下,在采用此种搭配的情况下, 需采用I}】间漆作为阻隔。 …☆☆参考文献☆☆ 邹铭等,贾梦秋.钢结构防腐防火涂料的制备与研究【J】涂料工程 2011f10):54—57 【2] 宋玉苏 姚树人涂层与机体金属附着力的研究进展[J]材料保护 1 999(9):21—22 通用耐磨环氧漆在与厚涂型防火涂料、超薄型防火涂 料结合后,附着力明显下降,但仍满足国家标准要求。 无机硅酸锌底漆与厚涂型防火涂料搭配后,其附着力 【3】范春.张家琪.姜宝宇.彩涂板涂层附着力时效的研究【J],钢铁研究 2007(3):35-37 110]建筑施工・第39眷・第1期