参数不同有载调压变压器并列运行分析
2022-11-30
来源:易榕旅网
第35卷第1期 2013年1月 华电技术 Huadian Technology Vol_35 No.1 Jan.2013 参数不同有载调压变压器并列运行分析 刘恒 ,吴琼 ,吴文斌 ,汤海霞 (1.孝感供电公司,湖北孝感432100;2.随州供电公司,湖北随州441300) 摘要:针对上庙变电站不同厂家的2台220kV变压器并列运行中出现无功功率分配异常的问题,根据相关理论并结 合运行实际情况,对高、中压侧并列运行时的环流功率进行了分析,提出了处理方案。 关键词:有载调压变压器;并列运行;环流;无功功率 中图分类号:TM 41 文献标志码:B 文章编号:1674—1951(2013)0l一0042—04 表2 1主变压器调压档位 分接开关电压/kV分接位置 分接开关电压/kV分接位置 1 问题的提出 孝感供电公司对上庙变电站2台主变压器考核 功率因数值:低谷时为0.92~0.98,峰平段时为 0.95—1.00。 +10.OH0 242.00 +8.75 239.25 l 2 —1.25 —2.50 2l7.25 214.5O 10 l1 +7.5O +6.25 +5.O0 236.5O 233.75 231.00 3 4 5 —3.75 —5.0O —6.25 211.75 209.00 206.25 12 13 14 上庙变电站2台主变压器中压侧在分列运行 时,2台主变压器高压侧功率因数均合格。合上中 压侧母联开关后,2台主变压器在相同档位, 1主 变压器功率因数接近1.00, 2主变压器功率因数 低于0.95。 如果将 2主变压器的档位提高1档,则 1主 变压器向系统反送无功功率, 2主变压器向系统吸 收更多的无功功率,功率因数更低。 如果将 2主变压器档位降低1档,则 1主变 压器吸收系统无功功率增加,功率因数下降, 2主 变压器吸收系统无功功率减少,功率因数增加。 存在的问题是2台主变压器没有按照设计参数 进行无功功率分配,中压侧并列运行后,导致在相同 +3.75 +2.5O +1.25 228.25 225.5O 222.75 6 7 8 —7.50 —8.75 一lO.00 203.50 2oo.75 198.00 l5 16 17 额定 220.00 9 表3 2主变压器调压档位 分接开关电压/kV分接位置 分接开关电压/kV分接位置 +10.0 +8.75 +7.5O +6.25 +5.oo +3.75 242.00 239.25 236.50 233.75 231.00 228.25 1 2 3 4 5 6 —1.25 一2.5O —3.75 —5.00 —6.25 —7.50 217.25 214.50 211.75 2o9.0H0 206.25 203.50 1O l1 l2 13 14 15 档位主变压器高压侧功率因数均不合格。 2变压器主要技术参数 1, 2主变压器主要参数见表1,调压档位见表 2、表3。 +2.5O +1.25 225.5O 222.75 7 8 —8.75 200.75 16 17 一lO.00 198.oo 额定 220.00 9 3计算用基本理论及分析 主变压器分列运行典型数据见表4。 主变压器并列运行典型数据见表5。 2台主变压器能量管理系统EMS(Enery Man一g 表1 1, 2主变压器主要参数 agement System)显示在同一档位,按照有功分配计 收稿13期:2012—07—24 算公式: 第1期 刘恒,等:参数不同有载调压变压器并列运行分析 ・43・ 表4分列运行典型数据 注:为EMS600系统中2012—03—30 T 17:19:50的数据。 表5并列运行典型数据 注:为EMS600系统中2012—03—30’I’17:20:00的数据。 Pl:P×Z2/(Zl+z2), P2:P×Z1/(Z1+z2), 式中:尸 为 1主变压器有功功率;尸2为 2主变压 器有功功率;P为总有功功率;Z。为 1主变压器高 中压阻抗;z:为 2主变压器高中压阻抗。 2台主变压器高、中压侧并列运行,有功功率分 配基本按照该公式进行。 无功功率分配在相同的档位条件下,主变压器 两侧2条母线没有电压差,因此,没有环流出现。理 想条件下无功功率分配公式可以按照有功功率进行 分配。 2主变压器从系统吸收无功功率多, 1主变 压器从系统吸收无功功率少,甚至向系统倒送。 2台主变压器无功功率分配没有按照比率进 行,因此,在EMS显示相同档位条件下,存在电压差 产生环流,形成循环无功功率Q 。 按照2台主变压器相差一档运行考虑,即 1主 变压器3档, 2主变压器4档。 Q。=1.732×,×U=1.732× AU/1.732/[(zI+zⅡ)]: ZIU×UN/(Z I+ZⅡ), △U=U/K1一U/K2, 式中:zlU为2台主变压器实际分接头中压测电压 差;U为高压侧实际运行电压;U 为中压侧实际运 行电压;zI+zⅡ为2台变压器高、中压阻抗之和。 Z T=UK%/100×UN X UN/SN=13.3/100× l15×115/120=14.657(n) ZⅡ=UK‘%/100×UN×UN/SN=13.25/100× 115×115/180=9.735(n)。 高压侧实际电压232.82 kV,中压侧实际电压 113.2 kV时,Q =6.18MV・A,计算过程略。 循环无功功率值为6.18 MV・A,在实际运行 中,无功功率值小于该循环无功功率值。因此,2台 主变压器在同一档运行时,可能存在2台主变压器 变比相同,但因不是一个生产厂家且受生产制造工 艺等限制,导致变比与理论不同,形成循环电流并产 生循环无功功率。 4处理过程 2012—07—18,孝感变电检修中心对上庙变电 站 1主变压器变比进行试验,根据试验数据,计算 了上庙变电站 1主变压器在不同档位的变比数据, 分析了上庙变电站主变压器并列运行档位匹配 问题。 上庙变电站 2主变压器2012年3月投运,孝 感变电检修中心已对该变压器进行了变比误差试 验,均满足设计要求,因此, 2主变压器变比可按照 设计变比进行理论计算。 1, 2主变压器变比试验 数据见表6。 从表6可以看出,上庙变电站 1主变压器变比 试验数据与铭牌数据有较大误差。 按照试验数据对上面变比进行同档位环流计 算,计算结果见表7。 1主变压器1~8档位折算到110kV侧电压实 际误差比较大,造成2台主变压器并列运行后环流 较大,9~17档折算到110kV侧电压实际误差较小, 造成2台主变压器并列运行后环流较小;220 kV侧 运行电压越高,折算到110 kV侧电压实际误差越 大,同时110 kV侧同档位情况下环流越大。 按照试验变比计算上庙变电站在4档的循环功 率Q =3.11 MV・A,计算过程略。 与铭牌上的变比相比较,循环功率减少一半,和 运行实际相符合。 1主变压器高 2主变压器错档 位并列运行数据结果见表8。 ・44・ 华电技术 第35卷 2 3 4 5 6 档 位 1主变压器 实测变比 2.120 2.095 2.070 2.045 2.020 1.995 1.970 220 kV侧加220 kV电压 110kV侧压差/V 771.87 735.19 220kV侧加230kV电压 110kV侧压差/V 806.95 768.61 728.21 685.64 640.78 593.49 543.63 491.06 435.61 377.11 249.56 250.21 ll1.92 108.72 31.93 49.24 135.07 理论变比 2.104 348 2.080 435 2.056 522 2.032 609 2.008 696 1.984 783 1.960 870 1.936 957 1.913 043 110kV侧环流/A l8.27 17.40 110 kV侧环流/A 19.10 18.19 17.24 696.55 655.83 612.92 567.68 520.00 469.71 16.49 l5.52 14.51 l3.44 l6.23 15 17 14.05 12.87 l1.62 10.3l 12.31 11.12 1.945 1.92o 416.67 360.7l 238.71 239.33 107.O6 1O3.99 30.54 47.1O —9.86 1.895 1.869 1.845 1.819 1.795 1.889 130 1.865 217 1.841 304 1.817 391 1.793 478 1.769 565 8.54 5.65 5.66 2.53 2.46 0.72 1.1l 8.93 5.91 5.92 2.65 2.57 O.76 1.17 3.20 1.770 1.745 1.720 1.745 652 1.721 739 一——129.20 一3.06 ——第1期 刘恒,等:参数不同有载调压变压器并列运行分析 ・45・ 表8 1主变压器高 2主变压器错档位并列运行数据 1主变压器2档、 2主变压器1档, 1主变压 器3档、 2主变压器2档, 1主变压器4档、 2主 变压器3档并列运行比上庙变电站2台主变压器在 同一个档位运行110kV侧压差小、环流小。 1主变压器5档、 2主变压器4档及以上档位 匹配并列运行均比同档位运行情况下110 kV侧压 差大、环流大。 5 结论 在2台主变压器并列运行时,出现无功功率分 配异常的现象通常是由主变压器电压比不同而形成 循环电流引起的,导致无功分配数额相差较大。造 成电压比不同原因为:早期制造主变压器时,由于制 造工艺等原因,使得变比误差较大,扩建的主变压器 即使与前期的主变参数相同,也可能满足不了无功 功率合理分配的要求。 (本文责编:王书平) 作者简介: 经过计算,上庙变电站主变压器并列运行档位 匹配情况见表9。 表9上庙变电站主变压器并列运行档位匹配状况 1主变压 器档位 2 3 2主变压 器档位 l 2 1主变压 器档位 5 : ● 2主变压 器档位 5 : ● 刘恒(1980一),男,湖北孝感人,工程师,工学硕士,从 事电网调度运行方面的工作(E—mail:9853214@163.corn)。 ●0‘<>●<>●<>●0●0●0●0●0●<>●<>●0●0●0●0●o●<>●<>●0●<>●0●o●0●<>●<>● 4 <>●0●<>●-(>●0●03 ●<>●<>●<>●<>●0●0●0●0l7 ●0●<>●<>●0●017 ●0●0(上接第41页) [2]王新宇,史建良,李国宝,等.间接空冷和直接空冷系统 技术经济分析[J].热力发电,2010,39(8):1—3. [3]倪允之.海勒式空冷机组冷却循环水泵的单泵运行分析 [J].电力勘测设计,2003,6(2):51—53. [4]李国宝,满军,李江.国产海勒式空冷机组的控制系统剖 作者简介: 董霖(1981一),男,河北泊头人,助理工程师,从事火电 厂汽轮机系统调试方面的工作(E—mail:donglin200233 @yahoo.tom.on)。 曾雅洁(1986一),女,湖北黄冈人,助理工程师,从事火 电厂热工仪表校验、调试及控制方面的工作。 马勇(1982一),男,陕西西安人,在读硕士研究生,工程 师,从事火电厂汽轮机调试,性能试验和故障诊断等方面的 研究。 析[J].中国电力,1996(2):22—24. [5]岳建华,张立.丰镇电厂海勒式空冷机组综合性能试验系统 的研究及其应用[J].内蒙古电力技术,1995(5):16—22. (本文责编:王书平)