某含金矿石选矿试验研究
2020-04-25
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2013年增刊 有色金属(选矿部分) ・139・ doi:10.39690.issn.1671-9492.2013.z1.035 某含金矿石选矿试验研究 陈俊,毛婷,邹 尚,王 莎 (湖南黄金洞矿业有限责任公司,湖南岳阳414507) 摘要:主要对某含砷金矿石进行了选矿试验研究。试验针对矿石性质,通过磨矿细度试验以及粗选药剂条件的试验, 确定了该矿粗选的最佳操作条件。在此基础上,进行了一次粗选、两次精选、三次扫选的实验室闭路试验,可获得金品位 120.20 dt、回收率90.69%的金精矿。结果表明,该金矿石中的绝大部分金适合用浮选法进行回收。 关键词:金矿;硫化矿;调整剂;浮选 中图分类号:TD953:TD923 文献标志码:A 文章编号:1671—9492(2013)S0—0139—03 含硫含砷金矿石是我国重要的黄金资源,这种 节,是提高金选冶总回收率的保证[1-2]。 矿石中金的嵌布粒度细微,且多被硫化矿物包裹, 细磨也难分离。这些矿物的包裹,阻止了浸金药剂 1 矿石性质 与金粒的有效接触,妨碍了金的浸出,采用常规浸 1.1矿石的化学组成 出法浸出该矿石,浸出率低于30%,属于难处理金 原矿化学多元素分析结果和金的赋存状态化学 矿石。一般采用浮选和焙烧工艺处理该类矿石。因 物相分析结果见表1和表2。 此,选矿回收载金矿物是处理该种矿石的重要环 1.2矿石中金的赋存状态及嵌布特征 表1 原矿化学多元素分析结果 竺 兰 ! 竺 垒 些 竺 ! 含量 3.32 2.78 0.65 0.61 0.015 0.01 1 0.019 4.27 0.088 0.0042 67.23 12.1O 0.54 1.53 O.49 1.9O 1)单位为g,t,下同。 表2 原矿金的赋存状态化学物相分析结果 总之,该矿石中金以自然金形态存在,一部分 显微可见金。以毒砂、黄铁矿为主的硫化物是金的 主要载体矿物。 2浮选工艺试验 矿石中的金以自然金形式存在,无论是显微可 该矿石中的金与硫化物关系密切。大部分以小 见金,还是在其它矿物中包裹的显微不可见金,均 于5 Ixm的细微粒金包裹于硫化物中,部分以5~60 以自然金形态存在。矿石中自然金大多数粒度细微。 m的粒度与硫化物紧密共生,单独充填于脉石中 显微可见金的嵌布特征如下: 的少量金,其嵌布粒度适中(80~100 m),可见 自然金单独沿矿石的裂隙充填,这部分金的粒 该矿的绝大部分金适合用浮选法回收,只有少量以 度较粗,通常为80~100 m。自然金与硫化物构成 小于5 m粒度包裹于脉石中的金难以回收。从 块状体沿矿石裂隙充填,金的粒度为40~60 m, 金的嵌布特征看,欲获得较高的金回收率,不仅要 自然金与硫化物一起构成细粒状、星点状群体嵌布 充分回收可见金,更要充分解离硫化物,回收硫 在脉石中,金的粒度小于20 m,自然金呈球粒 化物[3-4]。 状、锯齿状嵌布在碎裂状黄铁矿及晶粒状毒砂中, 该矿中绢云母、褐铁矿等易泥化的矿物含量较 这部分金的粒度非常细,通常小于l0 m。 高。矿泥干扰将成为影响浮选指标的重要因素,矿 收稿日期:2013—10—25 作者简介:陈俊(1986一),男,江西九江人,助理工程师。 ・140・ 有色金属(选矿部分) 2013年增刊 石的部分氧化,导致毒砂、黄铁矿等硫化物可泽陛 下降。因此,有必要采用高效的调整剂为硫化物和 自然金的浮选创造良好条件,以获得较高的浮选回 收率。浮选试验的重点在于调整剂的选择 。 浮选工艺试验的主要内容包括磨矿细度试验、 调整剂的选择与用量试验、捕收剂用量试验以及浮 选流程试验。 2.1磨矿细度试验 试验流程见图1,试验结果见表3。 水玻璃100 磨矿 r 、/ \ / 10) :硫酸铜 100 2) MC黄药 200 1: (松醇油 精矿 尾矿 图1磨矿细度试验流程 表3 磨矿细度试验结果 注:纯碱用量800 g,t 由试验结果可见,磨矿细度达到一74 m占 75%以上,金精矿品位和浮选回收率随磨矿细度的 增加而下降。这主要与矿泥干扰有关,细度越高, 矿泥的干扰越大。 由于载金硫化物多以集合体形式嵌布,显微可 见金或以细粒群体与硫化物共生,或以较粗粒度嵌 布,因此在较粗的磨矿细度下,即可较充分地与脉 石矿物解离,细磨达到一74 Ixm占65%以后,增加 细度不能明显提高解离度,却明显增加了矿泥的干 扰。因此选择一段磨矿(65%一74 m)来处理该 矿石,适合矿石性质,技术经济上是最佳选择。以 下试验按细度一74 m 65%进行。 2.2调整剂碳酸钠用量试验 碳酸钠的试验结果见表4。试验结果表明,适 量添加调整剂碳酸钠,可明显提高浮选指标。碳酸 钠用量达到1 000 g/t以后,指标稳定,与不加碳 酸钠的结果相比,可提高金回收率6%左右。 表4 碳酸钠用量试验结果 注:磨矿细度65% 2.3硫酸铜用量试验 硫酸铜用量试验结果见表5。硫酸铜可明显活 化毒砂、黄铁矿和闪锌矿等硫化物的浮选,特别是 该矿中的主要硫化物毒砂,被铜离子活化后,可浮 性近于黄铜矿。因此,添加硫酸铜对提高金回收率具 有重要意义。试验结果表明,适量添加硫酸铜可明 显提高浮选回收率。硫酸铜用量在100 g/t时,浮 选指标最好。 表5 硫酸铜用量试验结果 2.4水玻璃用量试验 水玻璃用量试验结果见表6。试验结果表明, 水玻璃对浮选指标影响不显著,最佳用量为120 g/t。 表6 水玻璃用量试验结果 2.5捕收剂用量试验 考虑到硫化物部分氧化,矿泥干扰严重,以及 部分载金硫化物嵌布粒度细微等因素,选择捕收能 力强的MC黄药作捕收剂。由于上述原因,捕收剂 用量较大,用量达150 g/t以上,金的浮选回收率 2013年增刊 陈俊等:某含金矿石选矿试验研究 ・141・ 才趋稳定。粗选最佳捕收剂用量为150 g/t。试验 结果见表7。 表7 捕收剂用量试验结果 2.6一次精选、两次扫选浮选流程试验 试验结果见表8。由于中矿返回大量矿泥,一 次精选后精矿品位较低,由于矿泥干扰,连生体难 浮等原因,两次扫选精矿品位仍较高,浮选时间显 得不足,影响了金的浮选回收率。因此进行两次精 选、三次扫选浮选流程试验。 表8一次精选、两次扫选浮选闭路流程试验结果 2.7两次精选、三次扫选浮选流程试验 闭路试验流程见图2,试验结果见表9。试验 结果表明,与一次精选、两次扫选流程相比,经过 两次精选后,浮选精矿品位提高到120.20 g/t,再经 过三次扫选,金回收率也有所提高,达31190.69%。 表9 两次精选、三次扫选浮选闭路试验流程 3结论 1)以毒砂、黄铁矿为主的硫化物是该矿石中 金的主要载体矿物,通过充分解离回收硫化物可获 得较高的金回收率。 2)通过对该矿石的磨矿细度试验和粗选药剂 条件试验,确定了该矿粗选的最佳条件为:磨矿细 原矿水玻璃 120 T细度一74 65% 磨矿 ———一 10)I(硫酸制 100 2)l(blC黄药 150 1束松醇油 30 —— == —一 5 l 水玻璃100 2)Il●t————————— —————————————————一 <MC黄药80 \ l 1)I(松醇油15 : 半水玻璃50 I ————/ f m%尸 2 MC黄药2O 精矿 1)}:松醇油 6 11111==!!詈 尾矿 图2两次精选、三次扫选浮选闭路试验流程 度一74 m占65%,碳酸钠用量1 000 g/t,水玻璃 用量120 g/t,硫酸铜用量100 g/t,异戊基黄药用 量150 get。 3)在粗选的最佳条件基础上进行的实验室闭路 试验,可获得金品位120.20 g/t、回收率90.69%的 金精矿。表明该矿石中的金可通过浮选进行有效 回收。 参考文献 [1]夏光祥,方兆珩,石伟.难浸金矿的提金技术与展望EJI. 有色冶炼,2001(4):31-34. [2]聂光华,刘春龙.微细粒金矿石选矿试验研究[n中国 矿业,2006(11):76—78. [3]胡为柏.浮选[M].北京:冶金工业出版社,1983. [4]谢广元.选矿学[M].徐州:中国矿业大学出版社,2001. [5]易正明.某难选金矿的选矿试验研究[J].矿业快报, 2008(7):31-33.