安钢150t转炉溅渣护炉和底部透气砖的维护实践
2021-03-11
来源:易榕旅网
总第201期 2014年12月 南方金属 Sum.201 SOUTHERN METALS Deeember 2014 文章编号:1009—9700(2014)06—0049—03 安钢1 50 t转炉溅渣护炉和底部透气 砖的维护实践 龙 港,吕 亚,刘 磊,李 艳,郭少伟,王 平 (安阳钢铁股份有限公司,河南安阳455004) 摘要:对安钢150 t转炉溅渣护炉和底部透气砖情况进行了介绍,溅渣护炉会对底部透气砖的使用寿命造成影 响.通过对转炉工艺溅渣护炉中影响底吹的因素进行分析,进而采取相应措施,优化工艺操作,从而保证了良好的 底吹透气效果,提高了转炉经济效益. 关键词:转炉工艺;溅渣护炉;复吹;透气砖 中图分类号:TF 713 文献标识码:B Spattering Lining Protection and Maintainance of Btottom Porors plug in 150t Converter at Agsteel LONG Gang,LU Ya,LIU Lei,LI Yan,GUO Shao一.wei,WANG Ping (Anyang Iron&Steel Group Co.,hd,Anyang,Henan,455004,P,R.China) Abstract:The slag splashing in 150 t converter and permeable brick situation at Angsteel is introduced.The protection for the bottom of the furnace by slag splashing can affect the service life of bottom permeable bricks.Through analyzing the fac— tors which may influence the bottom blowing of the process of conve ̄er protected by slag splashing,the corresponding measures and optimization of process operation were made to ensure the effect of good bottom blowing and improve the eco- nomic benefit of conve ̄er operation. Key words:converter process;spattering lining protection;compounding blow;permeable brick O前言 转炉在溅渣护炉过程中出现的问题,通过采取措施 使复吹效果得到明显改善进行叙述. 顶底复合吹炼是转炉炼钢技术发展的一个重要 方向,采用底吹技术可缩短冶炼时间,降低渣中氧化 1溅渣护炉和复吹优点 1.1溅渣护炉优点 铁含量,提高金属收得率,降低铁合金消耗,使钢液 的温度和成分均匀.另外,随着纯净钢和优质特殊钢 1)大幅度降低耐材消耗;2)大大提高转炉作业 率,达到高效增产目的;3)投资回报率高. 1.2复吹优点 的市场需求不断扩大,转炉复合吹炼技术已成为炼 钢工艺必不可缺少的技术手段.底吹透气砖是实现 转炉复合吹炼技术的核心.采用溅渣护炉以来,炉龄 升高,带来的各种效益也有目共睹,但负面影响也很 明显,其中最为重要的一点就是溅渣引起的底部透 气砖堵塞,影响复吹效果.如何在溅渣护炉条件下, 1)渣中含铁量降低2.5%~5.0%;2)金属收得 率提高0.5%~1.5%;3)残锰提高0.02%~0.06%; 4)石灰消耗减少3~10kg/t;5)磷含量降低约0.002 %;6)降低氧耗约8%;7)减少耐材消耗,提高炉龄. 保持复吹效果是现在面临的一个重要问题,本文针 对安阳钢铁股份有限公司(以下简称“安钢”)150 t 收稿日期:2014—06—23 作者简介:龙港(1972一),男,1995年毕业于鞍山钢铁学校冶金工程专业,助理工程师 50 南方金属 S0UTHERN METALS 2014年第6期 2安钢150 t转炉溅渣护炉及底部透 溅渣lrnJn未见起渣要补加入调渣剂,调渣剂主 气砖情况 在措施实施前,安钢150 t转炉炉龄达到了 9 600多炉,炉衬最薄处为250 mm,溅渣效果一般, 在8500炉时,底部透气砖曾经暂时全部失去作用, 但在9 600炉时,第二块、第三块、第六块透气砖通 过熔化炉底,又开始通气,可见在一定条件下,化炉 底是复通的有效手段,而且也可看出,炉底上涨是影 响透气砖使用寿命的重要因素. 2.1安钢150 t转炉溅渣简介 2.1.1氧枪情况 安钢150 t转炉吹炼和溅渣使用同一氧枪,参数 如下:氧枪孔数5孔,喉口直径37.7 mm,出口直径 49 ram,中心夹角l2。,半锥角3.4。,马赫数2.0. 溅渣氮气总管压力要求≥1.6 MPa,工作压力 控制在0.8~0.85 MPa,流量:19 500~20 200 NM /h,溅渣时<0.7 MPa必须停止溅渣;溅渣时 间:2~4 min. 2.1.2冶炼造渣情况 采用单渣法操作(正常情况下),碱度要求R= 2.8—3.5,采用分批加入的操作工艺,第一批渣料 在开吹的同时加入,加入量为总量的1/2—2/3,第 二批渣料在前期渣化好后视情况分批加人。视化渣 情况,在4~6 min内加完.开吹后加入轻烧白云石2 000~2 500 kg,保证前期W(MgO)≥6%,拉碳前可 补加石灰,并补加轻烧白云石或镁球,保证终渣W (MgO)达到8%~10%. 2.1.3溅渣操作情况 1)炉内剩余钢水严禁溅渣. 2)倒炉和出钢过程中,观察炉内化渣和温度情 况,以决定是否调渣和调渣量. 3)溅渣枪位如图1所示. 图1溅渣枪位 要为轻烧白云石和镁球. 4)溅渣完毕要倒净残渣再装铁. 2.1.4冶炼终渣情况 冶炼终渣情况表1. 表1冶炼终渣情况 w/% 2.2安钢150 t转炉底部透气砖情况 2.2.1底部透气砖分布 底部透气砖的分布见图2. 炉后 一耳轴 炉前 图2底部透气砖分布 2.2.2底部系统工艺参数 介质种类:N:/Ar;介质压力:1.0—1.5 MPa;供 气强度:0.01~0.1 Nm /t・min;供气元件:多孔透 气砖;透气砖块数:6块(由6只支气管独立供气); 每块砖透气能力:2 Nm /min. 2.2.3 安钢150 t转炉底部透气砖维护措施 1)当断电造成6块透气砖无气时,在处理完毕 前,不得兑铁. 2)检修停炉1h后方可关小复吹气量,复产前 n恢复正常供气. 3)炉底上涨严重时,要及时化炉底,以保证炉 底透气砖的透气性. 30 mi总第201期 龙港,等:安钢150 t转炉溅渣护炉和底部透气砖的维护实践 51 4)在溅渣时适当增大底吹压力及流量(很少使 用). 要,还必须调节透气砖的压力、流量,使底吹气体顺 利通过上部渣层.因此,在溅渣时应增大底吹压力及 流量. 3.3溅渣料的加入控制 5)溅渣完毕必需倒净残渣再装铁,防止稠渣影 响透气砖的使用. 2.3不利因素 当加入适当调渣料时,若加入时机不当,极易造 成炉底上涨和底吹透气砖堵塞,应先调大底吹压力, 然后加人调渣剂. 通过对造渣、溅渣、底部透气砖维护情况进行分 析,不利因素有以下几点. 1)终渣碱度低R=2.5~2.8,未达到目标要求. 3.4降低渣中T.Fe含量. 2)吹炼终点前允许加入渣料,造成大量的渣料 未能融化. 3)冶炼过程化渣不良. 终点渣T.Fe含量较高,并且一次倒炉出钢少, 经常点吹,造成T.Fe含量进一步增高.T.Fe增加, 除了造成CaO、MgO炉渣熔点下降外,还会和底部 透气元件发生如下反应…: 3(FeO)+2Cr=Cr203+3[Fe] 使不锈钢细管喷嘴上形成变质带,并在镁碳砖 上发生反应: (FeO)+C=(CO)+[Fe] 形成脱碳层,降低镁碳砖的强度和耐蚀性能,使 不锈钢细管周围镁碳砖蚀损加剧. 4)溅渣开始枪位过高. 5)为了节省时间,经常在不需调渣时,加入调 渣剂. 6)底部气体流量的调节没有形成制度化. 3 改进措施 3.1枪位控制 为了防止炉底上涨导致透气砖堵塞,可以在渣 粘度较低时,采用低枪位操作,用稀渣冲刷炉底;当 渣变稠后,采用适当枪位使渣覆盖炉壁;渣稍干后, 压枪操作,利用气流把渣吹开.当然炉渣过粘时,应 采用低枪位操作. 3.2底吹流量、压力控制 要保证透气砖的透气性能,满足冶炼搅拌的需 加强对T.Fe含量的考核,提高一次倒炉命中 率,对违规炉次和一次倒炉命中率低的班组给予经 济处罚. 4效果 通过措施的实施,安钢150 t转炉复吹效果得到 明显的改善,到停炉时(11 700炉)炉衬均衡,最薄 处仍为250 mm,溅渣效果良好,炉底没有上涨,复吹 没有再次出现堵塞现象,可见措施效果良好. 5结论 1)溅渣护炉引起的炉底上涨是影响复吹的决 定性因素。 2)合理调节底吹压力和流量可有效防止底吹 透气砖堵塞. 3)渣中T.Fe含量是影响透气砖寿命的主要化 学成分. 4)通过保持复吹效果,减少了后吹,减少了渣 中T.Fe含量,有效避免了钢水过氧化,节约了合金 用量,并为后道工序减轻了负担. 参考文献 [1] 武钢第二炼钢厂.复吹转炉溅渣护炉实用技术[M] 北京:冶金工业出版社,2004.