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钢筋砼箱涵施工裂缝的分析与控制

2024-04-13 来源:易榕旅网
钢筋砼箱涵施工裂缝的分析与控制

钢筋砼箱涵施工裂缝的分析与控制 肖遂安

深圳市宝安区长筑路桥工程有限公司

[摘要] 钢筋砼箱涵在施工过程中,易产生裂缝。其影响因素有:温度应力,原材料质量,地基不均匀沉降,模板支撑不稳,结构配筋,砼振捣及养护达不到要求等。针对东深疏水箱涵侧墙裂缝产生的原因,改进了施工方案,加强了各个环节的监控管理,消除了裂缝产生的原因。

关键词:钢筋砼箱涵 裂缝 控制

当钢筋砼箱涵用做疏水工程或地下通道工程时,要求具有足够的强度和良好的防水性能。从结构上看,施工并不困难。但要满足设计要求,达到优良工程的质量标准,并非易事。特别是对钢筋砼箱涵易出现裂缝的问题,应引起足够的重视。东深疏水箱涵工程在施工过程中,就出现了侧墙裂缝的问题。 1.工程概况

东深疏水箱涵工程位于惠阳市马安镇附近,为深圳市东部疏水工程的一个标段。箱涵设计为现浇双孔钢筋砼结构,砼标号为C30,单孔断面:净宽×净高=3.2m×4.0m,墙、底板、顶板厚度均为0.5m,全长943m,每23m为一节,共41节。节与节之间设3cm宽的沉降缝,沉降缝处设橡胶止水带。工程地处西枝江一级阶地,地表为农田。地基顶面设计标高为6.9米,处冲积层粘土及砂层交接部位。冲积层粘土属中压缩性土。工程在1998年6月至1999年6月期间施工。(见图1箱涵横截面构造图) 2.施工方案

(1)基坑开挖深度约6米。采用两台挖掘机接力开挖,自卸汽车运土。基坑边坡坡度1∶1,在边坡中部设1.5m宽的操作平台,便于施工作业。

(2)采用木模板,钢支撑。模板经过设计后,在加工场地制作好,运至现场安装。两模板之间用对拉螺栓连接。对拉螺栓用?12的钢筋制作(中间设止水钢板),上下左右间距均为80cm。

(3)箱涵砼采用商品砼,泵送。分两次浇注,先浇注底板砼,后浇注侧墙和顶板砼。施工缝设在底板以上70cm处,缝中安装镀锌钢板止水片。(见图2箱涵横截面图)

(4)施工的重点是后浇部分,而后浇部分的施工重点是侧墙砼浇注。后浇部分的侧墙深度为3.8m,且顶板钢筋密布,浇注振捣十分困难。混合料用串筒送入模板中,每间隔1.5m移动一次串筒。串筒处的顶板钢筋先不绑扎,便于安放串筒。待侧墙砼浇注完毕后,再绑扎钢筋。

(5)侧墙砼以50cm的层厚逐层浇注。混合料从一端向另一端均匀地送入模板中,定人定位用插式振动棒振捣。每层均按先边墙,后中墙,再另一边墙的顺序,依次轮流浇注振捣。

(6)侧墙浇注完成后,紧接着浇注顶板砼。从一端向另一端一次浇注成形。 (7)在顶板最后一道收浆后,用麻袋覆盖,人工浇水养护两周。 (8)非承重模板三天后拆除,承重模板两周后拆除。

3. 试验段发现裂缝

为保证箱涵施工质量,先进行试验段施工,以便总结经验,确定合理的施工方案。选取第41节为试验段,使用材料如下:

砼:由远发砼公司提供商品砼,搅拌站距施工现场2km。 砂石材料质量检验结果见表1:

525#水泥:烟台产,质量检验合格; 粉煤灰:珠海产,质量检验合格; 外加剂:深圳产,质量检验合格; 钢筋:韶钢产线材,质量检验合格。 混凝土搅拌配合比见表2:

分两次浇注箱涵砼,在底板以上70cm处设施工缝。先浇注底

板和70cm高的侧墙,相隔5天后浇注侧墙和顶板砼。养护三天后,拆除外模板。通过对箱涵表面进行检查,发现箱涵侧墙在施工缝以上每隔3~7米有一条竖向长3米左右的裂缝。缝宽0.1mm~0.3mm.贯穿整个墙厚。裂缝位置的分布,三侧墙均不相同。每条裂缝的宽度也不一样。但每条裂缝的长度基本相同。都是起于施工缝处,止于侧墙与顶板相交处。施工缝处裂缝较宽,向上逐渐变窄,最后在与顶板相接处消失。(见图3箱涵侧墙裂缝展开图) 4. 裂缝原因分析

(1)对商品砼进行调查、分析。

通过对材料进行抽样检验,没有发现质量问题。砼搅拌站距现场不到2km,砼运输与等候时间之和约为15~25min,现场测定砼的坍落度为10~14cm,符合规范要求。又对砼试块进行抗压、抗渗试验,均符合质量要求,砼不存在质量问题。 (2)检查地基承载力情况,基底土质为粘土,开挖基坑后,由质量监督站取三处土样进行试验,允许承载力分别为0.253MPa,0.276MPa,0.297MPa,都能满足设计要求。经计算,箱体对土基的作用力为0.048MPa。试验段范围内没有软土地基。箱涵两侧按规定设有排水边沟和积水井,用水泵及时抽出积水。因此,人工浇水养护不会对地基产生影响。通过以上分析,地基承载力满足要求,不会产生不均匀沉降。对箱涵顶面四个角点的水平监测,也没有发现有下沉现象。

(3)对支架进行检查,防止因支撑不牢,砼在没有达一定强度时,箱体产生位移,使砼内产生过大的剪应力而开裂。模板内支架为门式钢支架,外斜撑为钢支撑。经检查,没有发现损坏、滑移等现象。

(4)根据施工记录,由输送泵运送砼。先浇注底板砼计115m3,相隔5天后,再浇注侧墙及顶板砼计180m3。砼入模温度为30~35℃,凝结过程中的最高温度为54℃。浇注速度35m3/h,人工操作插式振动棒振捣。在顶板砼收浆后,用麻袋覆盖,人工浇水养护。

根据以上资料,排除了砼质量,地基承载力,支架水平移动因素对砼裂缝的影响,最有可能的是砼收缩及温度应力引起的裂缝。

箱涵砼分两次浇注,底板浇注后,对施工缝进行凿毛、清理,再绑扎侧墙、顶板钢筋,安装模板。五天后浇注侧墙及顶板砼。

由于浇注砼是在中午进行,气温高。由输送泵送入模板中振捣,浇注速度快,水泥在水化过程中释放出大量热量,积聚在砼中,使砼体内的温度最高达到了54℃,而环境温度白天25℃左右,夜间16℃左右。最大温差达38℃,导致砼体积收缩过大。而在收缩时,遇到先期浇注的底板砼和结构钢筋的约束,不能形成整体收缩,在侧墙砼中产生巨大的拉应力,从而导致箱涵侧墙被拉裂。

5.控制措施 根据对裂缝原因的分析,现场除了对原材料的严格监控,对地基承载力的检测外,重点采取了如下的控制措施: (1) 根据现场气候情况和材料现状,每天早中晚、雨后都要对砂石材料抽样检测。根据检测结果,及时调整配合比。将粉煤灰用量增加到51kg,在满足施工和易性的条件下,将水灰比降至0.55。 (2)控制了砼搅拌时间,规定搅拌时间2min,不能过短,也不能过长。搅拌时间短,混合料拌合不均匀;时间过长,会破坏材料的结构。如砂石材料被磨损,混凝土配合比被改变等。 (3)将木模板更换为钢模板,以利散热。尽量缩短底板砼与侧墙砼浇注的间隔时间。在底板砼浇注完成后,三天之内浇注侧墙砼。这就要求钢筋、模板工序改进操作方法,连续作业。 (4)在温度比较低的早、晚时间浇注砼,降低砼的入模温度。确保入模温度控制在30℃以内。采用降温、缓凝等措施降低水化热引起的温度上升,将砼内的温度控制在50℃以内。 (5) 现场振捣按部位责任到人,防止漏振、少振现象。底板、顶板浇筑速度可适当加快,而侧墙浇注速度不易过快。一般控制在25m3/h,分层振捣,每层厚30cm。砼浇注时的倾落高度控制在2m以内。均匀出料,均匀放料,不能堆积成堆,以免发生离析现象。振捣完成,通过检查后,再浇注上一层砼。 (6)改变了砼养护方法,设置了专用的自动喷水系统。在浇注砼时就开始向模板上连续不断地喷水。由于水泥在水化过程中产生很大的热量,在浇注过程中向侧墙模板喷水散热,以免砼由于温度过高,体积膨胀过大,在冷却后体积收缩过大。顶板在最后一道收浆后,用麻袋覆盖后洒水。养护时间两周。(见图4、图5喷水管制作示意图和喷水管布置横截面图) 由于采取了有效措施,加强了各个环节的控制与管理,消除了箱体侧墙裂缝产生的原因,施工进展顺利。竣工验收被评优良工程。正式投入使用以来,运行情况良好。 6.结语 (1)裂缝是钢筋砼箱涵致命的质量问题。特别是用作地下通道或疏水工程的箱涵,一旦裂缝,很难修复。虽然现在有各种补缝措施,但效果并不理想。如深圳某地下人行通道,由于裂缝漏水,无法使用。经过几次修补仍不尽人意。 (2)影响钢筋砼箱涵裂缝的原因很多,其中温度应力为主要因素。在施工实践中,要根据工程所处的环境条件,认真分析每一个影响因素,采取相应的对策和措施,钢筋砼箱涵施工裂缝是可以控制的。 参 考 文 献 (1)《公路桥涵施工技术规范》 人民交通出版社出版2000.1. (2)《公路工程水泥混凝土试验规程》人民交通出版社出版1994.12. (3)《结构设计原理》邵容光主编 人民交通出版社 1988.12.

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