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复杂地层条件下建造混凝土防渗墙施工技术

2022-08-24 来源:易榕旅网
维普资讯 http://www.cqvip.com G团{oUBA GR0UP SCIENCE&TECHN0IDGY Serial No.6l 复杂地层条件下建造混凝土防渗墙施工技术 秦国斌 摘要主要介绍黄壁庄水库副坝防渗墙施工中,钻孔遇到松散地层漏浆、塌孔及卵石胶结密实等复杂地层 施工技术 条件下的造孔技术。 关键词 复杂地层 防渗墙l 概述 黄壁庄水库位于河北省石家庄西北约30kin,是滹沱河 26299.13m,浇筑成墙净截水面积17056.5m2。 2 地层特点 自上而下分布为: 中下游重要的水利枢纽工程。枢纽建筑物主要由副坝、重 力坝、主坝、正常溢洪道、非正常溢洪道、灵正渠涵管及电站 等组成。 (1)人工回填坝体:顶面高程127m处为混凝土防渗墙 施工平台,坝体土为粉质壤土,吸水后极易变成软塑、流塑, 是造孔成槽过程中最不稳定的地层,槽孔坍塌事故都发生 在这一地层中。 (2)砂层:根据钻孔过程、抽砂和钻具磨损情况,发现本 水库副坝为水中填土均质坝,坝顶高程129.2m,顶宽 6.0m,长69Or7.3m,渗透严重,坝体及铺盖裂缝严重,是一座 很危险的挡水建筑物,为了副坝除险加固,采用混凝土防渗 墙工程。 副坝混凝土防渗墙起止桩号为A0+840一A5+700,轴 线长4858.9m,防渗墙墙顶高程125.5m,墙厚80em,总防渗 面积26.45万 。葛洲坝集团基础工程有限公司承建副坝 I标段混凝土防渗墙工程,起止桩号A0+840一A1+950,轴 线长1107.843m,防渗面积5.32万m2。 我单位首先承建的黄壁庄副坝I段桩号A1+649.371 一标段砂层为含淤泥细砂,与壤土层接触带砂层呈泥板结状 态,在这种地层钻孔,钻速慢,钻具磨损严重,抓挖较困难, 由于淤泥细砂在钻孔泥浆中极易沉淀,易造成埋钻事故,同 时在砂层钻孔成槽过程中槽壁易发生坍塌,使墙体超厚,浇 筑充盈系数大于1.3。 (3)砂卵石层:经过冲击钻钻主孔、抓挖副孔或劈副孔、 打小墙后,钻耳磨损较严重,钻刃角磨损尤其严重,钻速极 A1+947.443一段混凝土防渗墙,墙厚0.8m,长 298.472m,平均墙深57.15m,最大墙深64.5m。该段防渗墙 慢,抓挖不动,劈副孔困难,小墙难打,充分证明,本标段砂 卵石层主要为胶结结构,局部漏失层底部与基岩接触带多 是由三个分段组成,即A1+649.371 A1+715.371段为直 线段防渗墙,轴线长66m;A1+715.371 A1+804.129段为 圆弧段防渗墙,圆弧半径118.20m,对应的圆心角为43. 0442。,弧形墙轴线88.799m;A1+84.192~A1+9047.43段 为直线段防渗墙,轴线长143.51m。2 本段防渗墙共划分为54个槽段,分两期施工,其中一 期槽27个,槽长5.2m,3个主孔,2个副孔,副孔宽1.4m;二 期槽长均为7.4m,由2个套接接头孔和中间两个主孔,以 为松散、架空结构,在钻孔成槽过程中多数漏浆事故发生在 砂卵石层,在完工的这一段防渗墙地层中的砂卵石层厚度 为18—25m,是影响钻抓挖成槽周期和槽壁稳定的主要地 层,这种地层既钻进困难,又漏浆严重,在我处长期从事防 渗墙施工经历中,极少遇到这种地层。 (4)基岩:本标段防渗墙施工的基岩为硅质灰岩,多数 为弱风化,由于硅质灰岩中二氧化硅的成份含量高,基岩强 度极高,在基岩钻进过程中多次发生钻具被打掉钻耳和大 钻角的现象,有个新钻具,每台班只能钻进0.2m,而且钻具 及3个长1.4m的副孔组成。这段防渗墙于1999年3月1 日开工,2000年1O月26日全线完工。是本标段地层最复 杂施工难度最大的一段防渗墙,共完成造孔总进尺 ・冲击刃角严重卷曲,冲击钻不适应钻进这种地层。为满足 40・ 维普资讯 http://www.cqvip.com 2002年5月增刊 葛洲坝集团科技 总第61期 设计孔深要求,只能采用孔内爆破法,破碎孔底基岩,以达 发生特大漏浆、坍塌事故,保证了槽壁的稳定,乃至坝体的 稳定。 到设计终孔深度。除上述弱风化硅质灰岩的钻孔钻进异常 困难外,还有部分钻孔基岩有裂隙、破碎带、溶洞等,钻进这 种基岩顶面与卵石层接触带为本标段漏浆事故多发地带。 4制定合理有效的钻抓工艺 将本段混凝土防渗墙施工按先建造一期槽孔,然后建 造二期槽孔的方法分期施工,即:相邻两个一期槽孔终孔浇 筑后,方进行夹在中间的二期槽孔的建造,采用这种分期成 槽的工艺方法有如下好处: 3技术措施 针对上述地层特性,根据我处长期从事防渗墙施工的 经验,制定出下列有效的施工技术措施: (1)根据坝体土的特性和卵石层的厚度与卵石层钻进 速度等因素,采用在坝顶127m平台上按防渗墙轴线,对称 挖掘槽板地模。导槽板的结构尺寸为1、5×0.7m,导槽板 底部设4根022钢筋,现浇C15混凝土,修筑这种结构的导 (1)可以避免几个槽孔同时坍塌以至引发坝体垮塌的 严重事故。 (2)可以避免一期槽浇注混凝土时挤穿相邻的副孔,窜 入已钻进的二期槽孔内,造成较严重的浇筑事故。 (3)可以较安全地进行二期槽的施工,即使发生二期槽 坍塌,因相邻的二个一期槽已浇注混凝土,可隔离坍塌槽 孔,同时可支撑导槽板,保证钻机在二期槽上的施工安全。 槽有许多优点:①不需开挖导槽板,省时、省力,降低成本; ②不需要在导槽内设置支撑;③在地模中现浇混凝土与地 层接触紧密,如果不发生较严重的槽孔坍塌,就不会发生顺 导槽壁向钻机平台冒浆,影响钻机平台的稳定;④这种导槽 板结构底部敷设钢筋,能满足钻抓成槽时钻机的重量和钻 (4)无论是一期槽或二期槽,必须待主孔全部钻终后方 可钻抓副孔;在本段混凝土防渗墙槽孔建造过程中,严格执 行这一钻进工艺,避免发生槽孔漏浆及槽孔坍塌的事故,仅 154号槽、149号槽等少数几个槽孔在钻凿副孔或打小墙时 发生了严重的漏浆事故,导致槽孔坍塌,其它大多数槽孔均 未发生槽孔漏浆及槽孔坍塌,顺利建造成功。对于少数几 个发生坍塌的槽孔,由于我处采用了有效的槽孔坍塌处理 措施,也都成功地将槽孔建造完毕并浇注混凝土。 (5)在坝体土孔口处和漏浆层中制定了有效的操作规 定,即:不许在孔口泥浆中快速下落刷洗钻具;在细砂层钻 进时,严禁将钻具放在孔底进行钻机的维护保养;在漏浆地 层抽砂时,尽量少抽或不抽,若非要抽砂,则抽砂时将抽筒 慢速提升,减轻因抽筒上升引起对漏浆处的抽吸作用;同时 规定匀速升降钻具,严禁钻具碰砸孔口,减轻对孔口槽壁的 破坏。由于合理制定并严格执行上述操作规程,在本段防 渗墙施工过程中,各类孔内事故率大大降低,尤其是2000 年全年没发生一起埋钻、掉钻事故。 孔产生的冲击力,即使发生较严重的槽孔坍塌,如I一179、I 一181、I一169、I一172等槽长7.4m的二期槽,导槽板没发生 断裂,也没发生较大的变形,为我处顺利完成这一段防渗墙 施工起到了很有效的保障作用。 (2)这一段混凝土防渗墙的平面形状设计为折线型,在 防渗墙折点处,我处选择采用圆弧形防渗墙,这种形状的防 渗墙具有很大的优点:①方便施工,缩短工期;②避免尖锐 折点,保证防渗墙槽段的连续性,确保套接质量。 (3)这一段混凝土防渗墙的一期槽长采用5.2m,二期 槽长采用7.4m,分期施工,采用这种槽长的优点是:可缩短 成槽工期,减少钻抓成槽过程中泥浆对施工槽段钻机平台 底部及导槽外侧坝体的浸蚀时间,减轻槽孔坍塌的程度,使 我处在这一段异常复杂的地层中建造防渗墙没发生较大的 槽孔坍塌事故,因此证明我们所设计槽段长度是合理的。 (4)在钻孔成槽过程中,经常会发生大量漏浆的事故, 为了迅速堵漏,确保槽壁稳定,我处主要采用装载机装运粘 土,迅速倒入漏浆槽孔中,每车装载3m]的粘土,自槽孔口 自由下落,在下落过程中分散的粘土立即变成稀泥或浓泥 浆,剩下的未溶解的粘土与稀泥、浓浆随着漏浆流流入漏浆 点,堵住漏洞。多数漏浆槽孔采用这种方法进行处理后,均 能有效堵住漏浆,但少数槽孔采用这种方法堵漏后,重新钻 孔至漏浆部位时,又重复发生漏浆事故,在遇到这种重复漏 浆的事故时,在按上述方法回填粘土的同时,又向槽孔内回 填石块、水泥等有一定强度的材料,并用钻具在孔内冲击挤 压,同时向槽孔内注浆,待泥浆储满后,提出钻具并将钻机 移到别的孔,让漏浆孔等待3 5天之后再重新钻进,采用 这种堵漏方法后,再也没有发生漏浆事故。由于我处采用 了有效的堵漏技术措施,使本段防渗墙槽孔建造过程中,没 5 结语 在本段混凝土防渗墙施工过程中,首次在副坝折点处 成功地建成圆弧形混凝土防渗墙,设定了合理的槽孔长度 和导槽形式,严格遵循间隔施工的原则,采用了有效合理的 钻抓成槽工艺和施工技术措施,制定出有效的堵漏措施,实 行了泥浆净化回收,避免了槽孔严重坍塌引发坝体垮塌的 事故。 【作者简介】 秦国斌男 葛洲坝基础工程有限公司 工程师443002 湖北宜昌 ・41 ・ 

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