P-RC-APMP制浆系统渗透剂试用研究
摘要:文章根据渗透剂的活性扩散性质,通过对技术理论的学习和交流,制定工作原则和方法步骤,在制浆生产系统加入适量渗透剂,对降低消耗、提高产品质量具有积极意义。
关键词:渗透剂;制浆生产系统;消耗;质量
为在制浆系统中进行技术创新、节能降耗和挖潜增效,成立了加入渗透剂的科研课题小组,目的在于探索降低消耗和提高产品质量之间的新途径。根据渗透剂的活性扩散性质,通过对技术理论的学习和交流,制定了工作原则和方法步骤,定性地观察效果,通过3天实验观察效果,探索生产中试用条件;再通过一个月的生产中试用,根据试用情况转入正常使用阶段。通过实验,渗透剂应用于制浆生产系统中,节电效果明显,对于节约化学品有积极意义。
1试用目的
①探索提高产品质量和降低成本消耗的新途径,达到提质降耗的根本目的。
②通过试用,验证渗透剂在化机浆制浆过程中对木片的渗透效果,验证对整体消耗和成浆质量的影响。
③积累数据,总结经验,持续改进。
2试用依据
在以技术交流和阶段性专题分析会议为指导的基础上,以试用方案和数据总结为指导,结合系统生产实际情况进行:
①渗透剂小试方案。
②制定《渗透剂试用方案》。
③渗透剂上机小试方案。
④渗透剂中试方案。
3实验过程
3.1试验摸索及方案论证阶段
①在试验室模拟生产条件进行分组试验和数据对比分析,确定加入渗透剂后,对增进化学品的浸入效果有一定积极作用,且未发现不良影响。
②制定上机小试方案,并结合生产情况进行了为期三天的上机小试。通过对试验数据的对比分析,得出如下结论:渗透剂的吨浆加入量为:1.4 kg/admt,对于降低磨浆能耗(可降低60~80 kW·h/admt)、优化化学品消耗(可降低烧碱2~4 kg、降低双氧水2~3 kg)、优化成浆质量等均有一定促进作用。
3.2实验成果实施阶段
通过试验室,对实验成果进行认真分析,对生产中试方案进行了修订和完善,进行为
期一个月左右的生产中试工作。中试正常后,转入正常生产阶段。
3.2.1生产中试阶段
以生产中试方案为指导,中试期间对试验情况进行了认真的跟踪,对生产数据进行了详细的收集,经过综合分析后得出结论如下:在制浆系统加入渗透剂以后,对于降低电耗效果显著;对于降低双氧水和烧碱等化学品消耗有明显促进作用;可较大程度上节约生产成本;成浆质量相对稳定;对于增强企业竞争能力、节能降耗、减排增效和可持续发展具有重要的积极意义。
3.2.2正常生产阶段
在生产中试取得阶段性成果后转入正常生产阶段,在生产阶段共生产风干浆8 625 admt,加入渗透剂7.46 t,折合吨浆单耗为0.865 kg/admt。加入渗透剂后,对系统运行数据产生的影响如下:
①电耗情况:从历年月度电耗对比情况看,在制浆系统加入渗透剂以来,电耗呈较为明显的下降趋势。一是与去年水平相比:2013年月度吨浆电耗整体上低于2012年月度吨浆电耗的水平,平均吨浆电耗降低86kW·h/admt,则全年可较去年节电960 万kW·h以上,节约电耗成本576多万元。
②化学品消耗情况:分为两种情况,一是双氧水吨浆单耗同比情况:2013年双氧水吨浆单耗同比去年整体呈下降趋势,全年双氧水单耗平均值同比单耗平均值下降2.6 kg/admt;全年同比平均水平可节约双氧水280.8 t,节约成本近81.4万元。二是烧碱吨浆单耗同比情况:2013年烧碱吨浆单耗同比去年整体呈下降趋势,全年烧碱吨浆单耗平均
值同比下降2.3kg/admt;同比年节约烧碱248.4 t,节约成本45.7多万元。
③对污水处理的影响:全新片与全旧片相比,每吨污水处理费用相差0.5元/admt左右。双氧水吨浆单耗同比前三年平均值相差10 kg/admt以上,吨浆烧碱单耗同比前三年平均值相差5 kg/admt以上,影响污水处理成本约在0.2元/t水左右;则吨浆可节约污水处理成本3元左右,全年可节约污水处理成本32.4万元左右。
4经济效益评价
4.1节电效益评价
按设计产能10 万t,节电效果按86 kWh/admt值进行计算:
吨浆节电成本为:86 kW·h/admt×电价0.6元/kW·h=51.6元/admt
则全年可节约制浆电耗成本为:10万t×51.6元/admt=516万元/a
4.2节化学品效益评价
①节双氧水效益:按设计产能10万t,节省双氧水2.6 kg/admt进行计算:
吨浆节双氧水成本为:2.6 kg/admt×2.9元/kg=7.54元/admt;
则全年可节约双氧水消耗成本为:10万t×7.54元/admt=
75.4万元/admt。
②节烧碱效益:按设计产能10万t,节省烧碱2.3 kg/admt进行计算:
吨浆节烧碱成本为:2.3 kg/admt×1.9元/kg=4.37元/admt;
则全年可节约烧碱消耗成本为:10万t×4.37元/admt=43.7万元/admt。
4.3污水处理成本
按吨浆节约成本0.2元,吨浆节约污水处理成本3元左右,全年节约污水处理成本32.4万元。
4.4渗透剂的投入成本
按今年以来正常投入渗透剂平均用量0.65 kg/admt,平均价格32.82(含税)元/t进行折算:
吨浆投入成本为:-0.65×32.82=-21.33元/admt;
全年投入成本约为:-230.40万元。
5结语
①电耗:渗透剂的加入,可节约吨浆电耗60~90 kW·h/admt左右。
②化学品:渗透剂的加入,可节约双氧水2~3 kg/admt左右,节约烧碱2~3 kg/admt左右。
③成浆质量:相对稳定。
④经济效益:全年可节约成本635.1万元以上。
渗透剂应用于制浆生产系统中,对于节电效果明显,对于节约化学品具有积极意义。可降低吨浆电耗60~90 kW·h/admt,节约双氧水单耗2~3 kg,节约烧碱单耗2~3 kg,全年可节约成本635.1万元以上,成浆质量相对稳定,对于增强企业核心竞争能力,促进公司节能降耗、可持续发展具有重要的积极意义。
参考文献:
[1] 汪志平,魏继国,丁文洪,等.渗透剂在P-RC APMP制浆中的应用[J].纸和造纸,2012,(2).
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