SWRH82B铸坯表面裂纹控制研究
2024-07-10
来源:易榕旅网
2017年第4期 柳钢科技 5 .SWRH82B铸坯表面裂纹控制研究 李源源 ,邓深 ,周汉全 ,杨剑洪 ,刘崇林 (技术中心 ,转炉炼钢厂2) 摘要:介绍针对柳钢生产断面尺寸165 mm×165 II11"1"1的SWRH82B连铸方坯时的角部裂纹, 实施的优化二次冷却配水参数、结晶器足辊喷嘴布置等措施,及其取得的效果。 关键词:82B;方坯连铸;二次冷却;结晶器足辊 Study on Surface Crack Control of SWRH82B Slab LI Yuanyuan ,DENG Shen ,ZHOU Hanquan ,YANG Jianhong2,LIU Chonglin (Technique Center ,Converter Furnace Steelmaking Plant2) Abstract:Against the corner crack of SWRH82B continuous casting billet with cross section of 165mm× 165mm produced by Liuzhou Steel,the optimized water distribution parameters for secondary cooling and the arrangement of mould foot roller nozzle,and its effects were introduced. Key Words:82B;Continuous Casting Billet;Secondary Cooling;Mouldn Foot Roller l前言 SWRH82B高温力学性能可知,在775 oC SWRH82B广泛应用于大型桥梁、高速铁 1 200 oC中,铸坯的断面收缩率基本都在90%以 路、公路、高层建筑、水库堤坝和核电反应堆 上,结合柳钢拉速设定试验二冷配水参数比水 等关系到国计民生的大型建筑上,对产品质量 量和足辊分配比(见图1和图2)。 要求非常严格[1]。 (2)结晶器足辊喷嘴布置。根据结晶器足 柳钢采用KR—BOF—LF—RH'CC工艺,在 辊喷嘴夹角和喷嘴布置高度,对比了3种足辊 R12m的8机8流连铸机和R10m的7机7流连 布置模式,见图3。 铸机上,生产断面尺寸165 mm×165 mm的 (3)试验研究方法。每个参数试验4炉 SWRH82B连铸坯,在生产过程中铸坯存在角部 钢,每炉钢取1组铸坯酸洗样,统计每组实验 裂纹,对产品质量产生严重影响。为了改善铸 方案角部裂纹综合指数,角部裂纹综合指数统 坯表面质量,提升产品质量,柳钢从二冷配水 计方法见式1。 参数、结晶器足辊喷嘴布置等方面人手进行了 试验研究,本文进行总结。 K_盐 里 —一 ㈤ (1) 2试验与研究 式1中:K为角部裂纹综合指数;In为某一块 铸坯角部裂纹评级;n为某一方案所取铸坯块数。 2・1试验方法 2.2 试验结果及分析 (1)二冷配水参数。根据陈登福等[2]测定 的2・2・1 二冷配水参数对比分析 作者:李源源,研究生学历,高级工程师,现主 对比了不同二冷比水量对铸坯角部裂纹的 要从事精炼连铸工作。 影响,试验结果见图la。图la中,随着比水量 6 柳钢科技 2017年第4期 的降低,角部裂纹综合指数呈现下降趋势。因 明显变化。这是因为当分配比达到某一值后足辊 为,随着冷却强度的降低,铸坯角部温度逐渐 水量已达到足辊喷嘴正常工作水量范围最低大, 提高,铸坯高温塑性逐渐改善,从而在同等应 继续增大分配比足辊实际水量并不会继续加大, 力的作用下,铸坯出现角裂纹的概率和裂纹等 从而致使角部裂纹无明显变化。 级下降。但当比水量低至0.7~0.9 L/kg的某一 2.2.3 结晶器足辊喷嘴布置对比分析 值后继续降低比水量时,角部裂纹综合指数出 现逐渐升高趋势。这是因为当比水量降低至某 对比了3种结晶器足辊布置方式对铸坯角部 裂纹的影响,结果见图1c。图lc中,角喷+面 一值后水量低于足辊喷嘴正常工作水量范围最 低值,导致出水雾化不好,从而导致冷却不均, 喷布置方式铸坯角裂纹综合指数最高,单排面 反而致使角裂加重。 喷和双排面喷较低。这是因为采用角喷+面喷 模式铸坯角部冷却强度大,铸坯角部温度低且 2.2.2 足辊分配比对比分析 出结晶器至足辊区间铸坯角部温度梯度大,从 对比了不同足辊分配比对铸坯角部裂纹的影 而导致铸坯出现角裂纹的概率和裂纹等级相对 响,试验结果见图1b。图1b中,随着足辊分配比 较高。采用单排面喷和双排面喷铸坯角裂纹综 的增加,角部裂纹综合指数呈现上升趋势。因为, 合指数基本相当,但双排面喷略低。这是因为 随着足辊分配比的增加,足辊冷却强度增加,铸 单排面喷和双排面喷都能覆盖整个坯面,冷却 坯角部温度降低,且出结晶器至足辊区间铸坯角 基本相当,但单排喷嘴只是刚刚覆盖坯面,受 部温度梯度增大,从而导致铸坯出现角裂纹的概 喷嘴对中对弧安装精度的影响,存在少量不能 率和裂纹等级上升。但分配比高至0.28~0.32间 完全覆盖的现象,导致有轻微冷却不均的情况, 的某一分配比后继续增大,角部裂纹综合指数无 从而致使铸坯角部裂纹发生概率较双排的略高。 角裂综合指数 角裂综合指数 1 角裂综合指数 O.8 0.2 1 0.6 O.15 O.8 O.4 0.1 O.6 0.4 O.2 O.05 0.2 O 0 O 0.2O 0.28 O-32 O.36 面喷+角喷单排面喷双排面喷 比水量/(L・kg- ) 足辊分配比 喷嘴布置方式 a二冷比水量 b结晶器足辊分配比 c结晶器足辊布置方式 图1各因素对铸坯角部裂纹的影响数据统计 2.3优化试验结果应用 出以下结论: 经过上述研究得出优化方案选择:比水量 (1)随着二冷比水量的降低,铸坯角裂有 为0.9 L/kg,结晶器足辊分配比为O.28,结晶器 所改善,但当低至0.7~0.9 L/kg的某一值时继 足辊喷嘴采用双排面喷方式。现场采用以上优 续降低,铸坯角裂反而加重。 化参数和1.75~1.9 m/min的拉速生产SWRH82B (2)足辊分配比增加,铸坯角裂也随之增 已超过20 000 t,铸坯未见有明显角裂纹,实 加,但当分配比增加至0.28 O.32的某一值时 测进拉矫前铸坯表面中心和角部温度分别为: 继续增加,铸坯角裂无明显变化。 923 cC~998 cC和848 cc~914℃。 (3)足辊喷嘴采用双排面喷时,铸坯角裂 3结语 效果最好。 通过对二冷比水量、结晶器足辊分配比和 (4)经过对二冷进行优化,SWRH82B铸 足辊喷嘴布置模式对铸坯角裂的影响研究,得 坯角裂得到有效控制。 (下转第26页) 26 柳钢科技 2017年第4期 解结晶器内部的温度场变化情况,所有的数据 均可浇铸平台显示。 启动 (2)漏钢判断。通过实时的采集各热电偶 温度及相关的工艺参数,系统自动地识别热电 偶温度,再结合相关的工艺参数,对粘结漏钢 做出准确的处理。漏钢报警及降拉速处理流程: 障判 茎 譬 系统判断出漏钢后,立刻报警输出(浇铸平台 声光报警输出、主控室语音报警及声音报警), 采集温度、液位、 结晶器进出口压 系统根据当前的控制模式做出降拉速处理(见 力、拉矫机电机 电流等工艺参数 图4)。 N0 (3)在线诊断。系统带有自动判断是否处 于故障状态工作的功能,通过用户设定的故障 用参数判断方案 对数据进行过滤 N0 参数,系统实时进行自我检测,对热电偶进行 扫描,当发现故障时故障报警灯亮,系统在一 定的约束条件下继续运行。当故障解决后,故 障报警灯灭,系统正常运行。资料存储及打印: 系统可以实时存储采集到的数据及分析结果, 方便用户查询并提供打印功能。 (4)历史回放分析。可以将保存的历史数 据进行回放分析,根据回放分析找出报警前后 的各种情况,可以更加准确的对系统参数进行 合理的设置。 3结语 对板坯连铸4号机漏钢预报系统实施改造 的过程中,经历了第一阶段的数据收集调试, 图4漏钢报警及降拉速处理流程 第二阶段系统达标运行测试与第三阶段系统实 统报出率能达到100%,报警准备率95%以上, 际运行报出准确率统计情况分析,生产实践证 系统误报率低于3%,年漏钢次数由2次降为0 明,改造后的漏钢预报系统完全能按正常工作 次,铸机拉速非稳态故障次数由原来的20次/ 状态运行,在结晶器热电偶信号正常、结晶器 年降为5次/年。系统改造后对操作岗位标准化 液面控制精度在±3 mm的前提下,漏钢预报系 作业都起着关键指导性的作用。 (上接第6页) 参考文献 1孔祥涛.小方坯连铸生产SWRH82B工艺实践.见:第九届全国连铸学术会议,珠海,2011 2陈登福,潘艳华,董凌燕,等.SWRH82B方坯连铸的二次冷却研究,炼钢,2006(8):28~ 30, 34