NO.6 聚氯乙烯 Polyvinyl Chloride 第6期 2006年6月 Jun.,2006 【回收与利用】 活性炭纤维氯乙烯回收装置运行总结 刘建华,童傻民 (四川乐山永禅树脂有限公司,四川乐山614800) [关键词]氯乙烯,活性炭纤维;吸附回收 [摘 耍]采用活性炭纤维氯乙烯吸附回收装置对四川乐山水祥树脂有限公司4万t/a PVC生产中精馏工段 排放的氯乙烯进行吸附回收,自2004年6月至今,装置运行稳定,氯乙烯回收率稳定在95%左右,自动化控制水平 高,安全性能好,回收的氯乙烯质量好。使用该装置后。每年可回收氯乙烯约380 t.年净收益180多万元。 [中图分类号]TQ325.3 [文献标识码]B [文章编号]1009—7937(2006)06—0042—03 A summary on running of VCM recovery.facilities by.activated carbon fiber adsorption LIUJian—hua,TONGJun—rain (Sichuan Leshan Yongxiang Resins Co.,Ltd.,Leshan 6 1 4800 China) Key words:vinyl chloride;activated carbon fiber}adsorption recovery Abstract:A set of activated carbon fiber adsorption recovery facilities were used to adsorption recover vinyl chloride discharged from the rectification procedure of the 40 kt/a PVC production plant in Sichuan Leshan Yongxiang Resins Co.,Ltd.From June 2004 up to now,the facil.ities runned stably.and VCM recovery rate kept at about 95%.The facilities had high automatic control level,good safety performance,and good quality of recovered VCM.After the facilities were put in- to operation,about 380 tons of VCM could be recovered every year,and the annual net incomes reached more than RMB¥1.8 million. 为了满足市场对PVC的需求,四川乐山永祥树 脂有限公司(简称乐山永祥公司)投资兴建了1套采 用电石法生产4万t/a PVC的生产线。据资料介 吸附回收率低,投资和运行费用高,而且运行不稳 定。 ’ 为了采用先进可靠的工艺,乐山永祥公司进行 绍L1。],采用电石法生产pvc的过程中,精馏尾气经 冷凝回收后仍含有10%左右的氯乙烯,直接排放不 仅对大气环境造成污染,还浪费资源。如果加以回 了广泛的调查,对目前回收氯乙烯的主要方法(如活 性炭纤维法、膜法、变压吸附法)进行了认真的了解 和反复比较,最后决定选用河北中环环保设备有限 收利用,不但可以实现清洁生产,而且可以降低生产 成本。 公司(以下简称河北中环)的活性炭纤维氯乙烯吸附 回收技术,对精馏尾气中的氯乙烯进行回收。 河北中环的技术人员经过现场勘查,与乐山永 PVC生产企业非常重视精馏尾气中氯乙烯的 回收,最早的回收方法是颗粒活性炭回收法J ,沿 用了许多年。该法的工艺流程是:来气一加压吸 附(同时用一35℃盐水降温)一正压蒸汽解吸—一 祥公司技术人员进行技术交流,根据氯乙烯具体的 排放情况进行了精心的设计。吸附回收装置于 2004年6月30日正式投入运行。 热空气干燥— 冷空气降温一氮气置换一备 1 活性炭纤维氯乙烯吸附回收工艺 河北中环提供的活性炭纤维氯乙烯吸附回收装 置的工艺流程如图1所示。 用。此法的工艺流程很长,需要经过反复地加压、减 压、降温、升温,还需要氮气置换等复杂的过程,不仅 *[收稿日期]2006—02—20 [作者简介]刘建华(1966一),男,高级工程师舰任四川乐山永祥树脂有限公司项目发展部经理。 42 维普资讯 http://www.cqvip.com
第6期 刘建华等:活性炭纤维氯乙烯回收装置运行总结 圈1活性炭纤维氯乙烯吸附回收工艺流程简图 由图1可以看出,3个吸附器共用1套管路,运 吸附前、后尾气中氯乙烯的含量 行时相互切换。3个吸附器依次进入吸附状态,当 吸附器1吸附饱和后,切换到吸附器2吸附,然后由 吸附器3吸附;解吸工序也是依次进行。运行时,含 氯乙烯的尾气由吸附器下部进入,通过活性炭纤维, 其中的氯乙烯被活性炭纤维吸附,经过第~次吸附 的气体通过循环系统进行再次吸附,进一步净化;经 过第一次吸附的气体温度仍然很低,因此可以使床 层降温。净化后的气体由吸附器顶部排出。解吸水 蒸气由吸附器顶部进入,穿过活性炭纤维,使吸附浓 缩在活性炭纤维上的氯乙烯解吸并带出吸附器进入 冷凝器,经过冷凝,水蒸气冷凝水流入分离槽。由于 注:乐山永祥公司尾气分析为每2 h分析1次吸附前浓度,每班 氯乙烯不溶于水,冷凝水可以直接排放。解吸的氯 分析1次吸附后浓度,表1中吸附前浓度为每天12次的平均值,吸 乙烯气体通过微压回送装置直接送至生产系统。吸 附后浓度为每天3次的平均值。 附器完成解吸并经降温后切换,继续进行吸附,此种 3经济分析 循环连续运行。系统运行过程中所有的动作切换均 根据运行情况分析,乐山永祥公司4万t/a 由PLC系统自动完成,不需要操作人员。 PVC装置产生的精馏尾气经过治理回收,尾气中氯 2装置运行情况 乙烯平均体积分数由8%降至0.4%,若按此计算, 活性炭纤维氯乙烯吸附回收装置白2004年6 则: 月30日正式投运以来,运行稳定,回收率高,回收的 (1)每年回收氯乙烯的价值 氯乙烯质量好,直接送入了气柜 采用GC一102M 乐山永祥公司此套装置尾气排放量为250 气相色谱仪对吸附前后的尾气进行了连续分析,结 m3/h,按每年运行时间7 200 h、尾气吸咐前平均体 果见表1。 积分数8%、吸咐后平均体积分数0。4%计算,每年 由表1可以看出,采用河北中环的活性炭纤维 可回收氯乙烯380 t 氯乙烯的价格按6 000元/t 氯乙烯回收装置回收精馏尾气中的氯乙烯的回收率 计,则每年回收氯乙烯价值为:380 X 6 000:228万 很高,绝大多数情况下稳定在96%以上。特别是在 (元)。 2004年8月10~22日,尾气冷凝器虽发生故障,在 (2)设备投资共计150万元。 进入装置的氯乙烯浓度很高的情况下,仍能保持很 (3)年运行费用 高的回收率。 电费:8 kWX7 200 hX0.45元/(kW・h)≈3万 元。 表1 采用Gc一102M气相色谱仪分析 蒸汽费用:0.15 t/h X 7 200 h×60元/t≈ 43 维普资讯 http://www.cqvip.com
聚氯乙烯 6.5万兀。 2006阜 多万元,装置运行1年内即可收回全部投资,而装置 冷却水、仪表运行费用约5万元。 的设计使用寿命为15年以上l同时,该装置的使用, 还可以大大减少氯乙烯的排放量,具有很好的经济 效益和环境效益。 设备折旧、资金利息、维修费用约25万元。 操作人员工资:无(不增加人员,精馏岗位监 控)。 合计;3+6.5+5+25=39.5(J7元)。 [参考文献] [1]赵毅,李守信.有害气体控制:【程[M]_北京:化学工 业出版社,2001. (4)年净增效益:228—39.5=188.5(万元)。. (5)投资回收期:1年。 E29李守信,刘建文,杨献民,等 吸附回收氯乙烯精馏尾气 4 结 论 采用河北中环的活性炭纤维氯乙烯吸附回收装 置对乐山永祥公司精馏尾气中的氯乙烯进行治理回 收,根据实际的运行情况得出如下结论:装置运行稳 中高浓度氯乙烯新工艺[J].聚氯乙烯,2003,(6);48— 49。55. F31刘志强,贺全三.氯乙烯精馏尾气吸附装置运行总结 [J].聚氯乙烯,1999。(3):21—22. [42李守信,王跃利,金 平,等.吸附法回收氯乙烯工艺改 定,安全性能好,自动化控制水平高,吸附回收率稳 定在95%左右,回收的VCM质量好。由于该装置 进的研究[J].聚氯乙烯,2003,(5):57—58. [编辑:杨彬] 的使用,预计每年回收氯乙烯380 t,年净收益180 (上接第38页) 裹4冷冻系统生产负荷变化情况 706.68刀(U/h)。 则分馏工序湿式氯乙烯空气冷却器带走的冷量 约为706.68万kl/h。 ,名称 慵水℃ 沮 积1I冷量(如) 理论输气量( )筘,开启台数 ( ) 名称 kJ/m3 m3/h对湿式氯乙烯空气冷却器运行的数据进行计算 分析表明,该套装置达到了设计要求。 在满足“设计工况”的情况下,2台湿式氯乙烯 4经济效益分析 ’ 蒸发式空气冷凝器冷凝氯乙烯液体能力为52 960 根据表4,按照气温在31℃时冷冻系统5℃冷 t/a,湿式氯乙烯空气冷却器的功率为37.4 kW,工 作时间8 000 h,总耗电量299 200 kW・h;利用压 冻水送分馏工序的数据对湿式氯乙烯空气冷却器的 制冷量进行估算。冷冻系统5℃冷冻水送分馏工序 的冷量计算公式为; Q=q ・入・V・ 。 缩机制冷(包括:压缩机、水泵、冷却塔风机)的功率 361.422 kW,工作时间8 000 h,总耗电量2 891 367 kW・h;电费以0.40元/(kW・h)计,每年节约运行 费用(2 891 367—299 200)Xo.40=103.7万(元)。 启用湿式氯乙烯空气冷却器前送分馏工序的冷 量: Q1=4 785.10×0.875×1 154×10 5 结 语 =4 831.75万(kJ/h)l 通过理论计算及生产实际运行,24万t/a氯乙烯 精馏装置的湿式氯乙烯空气冷却器年节约运行费用 启用湿式氯乙烯空气冷却器后送分馏的冷量: :4 539.15 X 0.875 X 1 154 X 9 为103.7万元,装置投运半年便可收回该项目的直接 投资费用。同时,宜宾天原公司通过大胆的技术创 =4 I25.07万(kJ/h); 冷冻系统送分馏的冷量在启用湿式氯乙烯空气 冷却器前、后的差值为 △Q:Q1一Q =4 831.75—4 125.07 新,改变了传统的氯乙烯精馏工艺流程,节能效果非 常明显,产生了巨大的经济效益。 [编辑:杨彬] 联蒙化电莱团投脊200亿元PyC项目在临河开工 20。6年6月6日,巴彦淖尔市有史以来最大的引资建设项目——联蒙化电集团(内蒙古)有限责任公司投资'2o0亿元建 设的50 7Y /a电石法PVc及配套工程项目,在If缶河东郊的I临河化学工业高新技术园区举行隆重的开工奠基仪式集团(内蒙古)有限责任公司PVC及配套工程项目占地720万m2(1_08万亩)。 44 联蒙化电 摘自《内蒙古日报》 。
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