浅谈大型混凝土结构工程的施工技术
2022-02-05
来源:易榕旅网
施工技术 建材与装饰2010年O2月 浅谈大型混凝土结构工程的施工技术 黄魏然 (广东省广州市 510000) 摘要:本文就结构工程试验承台的特点,介绍了工程的地基处理方法、大体积混凝土的浇筑 ‘冷却一加热”养护方法及型钢桁架的施 工要点,总结了大体积劲性混凝土结构施工的几点经验。 关键词:试验承台;大体积混凝土;浇筑 1概述 2试验承台工程的施工 试验承台足进行结构试验加载的基础,其质量的好坏直接 2.1地基处理 关系到结构试验数据的可靠性。因此,除必须具有足够的强度, 承台工程位于学校工程结构实验室内,过去在建设实验室 满足试验加载最大能力外,还必须满足刚度要求。在理论上,相 厂房结构时末考虑试验承台,没有对室内试验承台所在地基进 对于试验构件应有绝对的刚性;此外,还必须满足耐久性要求, 行处理。工程所在场地土层从上至下分别为:杂填土(0—3.Ore)、 防止承台出现影响结构的裂缝。 流塑状淤泥(一3.Om~12.Om,部分含夹细砂)、可塑状残积亚粘土 带有槽口的试验承台和承力架,只能提供试验加载的竖向 (一12.Om~18.3m),地下水位约一1.5m。 荷载,而实际试验中常常需考虑水平荷载,还需配套设计能提供 为确保承台的稳定,防止不均匀沉降,根据使用功能对地基 水平反力的反力墙。由于学校经费所限,无法一步到位完成反力 承载力的要求,必须对地基进行处理。在处理方案选择中,主要 墙的建设。因此,在设计中只好将整个工程分为两期建设。考虑 考虑的因素有: 到反力墒的 体稳定性,为节约地基处理费用,应将反力墙基础 (1)室内施工场地和室内净空高度条件; 与结构试验承台连接成整体。因此将15m的承台分成两段,一 (2)施工对原有厂房柱下基础的影响; 期工程只建设lOm长的承台,二期工程建设余下的5m承台和 (3)由于实验室紧靠办公室、教学大楼和学生宿舍,因此,施 反力墙,平面布置如图1所示。 工时必须尽可能减少噪声、振动和对周围环境的影响; (4)地基处理的费用。 l广一一] — = I} J 经多种方案的比较,综合考虑各方面因素,最后决定采用高 l 】l = { { 压旋喷桩方案进行地基处理。 — 劈I 2.2基坑的开挖 如前所述,由于室内地面以下地基未经处理,实验室大厅地 面已发生不均匀的沉降,中间地带下凹明显。考虑以后大厅地面 图1工程平面布置图 处理,建成后结构试验承台自身的沉降,决定将建成后承台的项 一期建设工程,试验承台长约1Om,宽4.5m,厚2m,承台内 面高出现有地面约0.1m。根据一期工程的规模,考虑施工模板 含有四条槽口,主要用于安装固定上部承力架、构件试验支座等 的安装空间以及0.1m厚的基础混凝土垫层,确定开挖基坑长约 试验设备。由于承台厚度大,夏季施工,气温较高,我们采取了优 1lm、宽约5m、深约2m。同时,考虑到实验室大厅经过十多年的 化混凝土配合比、埋放干净坚固块石、布置冷却水管、表面覆盖 使用,地下土层已经较为密实,现有地面混凝土面层对其下地层 砂层温水养护等措施,保证了混凝土的施工质量。 有一定的约束,且基础不深,因此,基坑开挖不放坡,采用设集水 点和要求,提出了施工过程中值得关注的问题及技术措施,对同 [sit志扬,朱骥.冠懋金色都汇大厦转换层结构施工专题方案fJ】.工程质 类工程施工具有一定的参考价值。 量,20o7(2):12~17. [6]朱惠伟,林根有.佳田国际大厦结构转换层旌工技术[JJ.旌工技术. 参考文献 20H05.34(6):64~65,81. [1]YB9082—97钢筋混凝土结构设计规程[S】.北京:冶金工业出版社.1999. 【7]李慧萍,储开平.型钢混凝土结构转换梁施工技术[J].上海建设科技。 [2]JGJ138—2001型钢混凝土组合结构技术规程[s1.北京:中国建筑工业 2004(5):51~52. 出版社.2001. [8】金睿,秦从律,俞国平等.型钢混凝土梁式结构转换层的设计与施工 [3】唐兴荣.高层建筑转换层结构设计与施工[M】.中国建筑工业出版社. 啊.建筑技术,2006.37(5):339~341. 2OO2:27~41. [4】唐兴荣.高层建筑转换层结构施工中几个问题的探讨『JJ.施工技术, (作者单位:福建六建建设集团有限公司) 2Ooo.29(8):35,51. ・100 ̄ 建材与装饰2010年02月 井的明沟排水方案。 基坑开挖完成后,浇筑0.1m厚的C10混凝 土垫层。 施工技术 石。 (2)降低混凝土的入仓温度。安排在晚上浇筑,可有效减低 从搅拌站运送到现场的混凝土拌和物的温度,而且浇筑时现场 的气温较白天也有显著减低。 (3)加速混凝土散热。采用薄层浇筑以增加散热面,并适当 2.3承台劲性混凝土结构的施工 进行结构试验加载所需的力,是通过加载支架传到承台的 槽口上:为满足承台的承载力要求,设计中,在承台宽度方向,采 用型钢桁架以抵抗槽口传来的上拔力;因承台加载位置的不确 定性(加载支架可根据需要沿槽口移动),沿纵向每隔1m布置 一榀型钢桁架。在试验加载过程中,作用于槽口的上拔力又使试 验承台沿纵向受到弯矩作用,因此,必须布置承受弯矩的纵向钢 筋,如图2所示。 1 。 I1 1 1 已 士 !‘ If 一 ! ii.1lti Il l.I, 一 题 l I I I i l I I I I l l I lI I I I l I I l f l I 匕 J 一|J一 LL-J 卜1一 ll十一H一一。l l l H卜-量 ] I▲ ● 一 — I I I I l I 图2试验承台断面示意图 型钢桁架采用焊接连接,在施工中必须注意以下几点: (1)槽口槽钢A,在承台使用过程中,暴露在外,应考虑防锈 措施; (2)槽钢A直接承受并传递外力,必须保证其上下翼缘的水 平和腹板的竖直: (3)槽口传来的上拔力,通过连接钢板B传到桁架,因此,连 接板B与桁架的焊接必须确保质量,且应采取措施减小焊接应 力和焊接变形、型钢桁架安装就位完成后,还需进行矫正,以满 足槽口的平整、竖直要求;最后,采用超声波进行焊缝质量的检 测。 在施工中,为便于钢桁架的制作,首先在实验室地面上将桁 架一榀一榀的加工好,然后组装成整体,最后利用吊车吊入基坑 就位、矫正。在型钢桁架吊入基坑之前,必须将承台底部的纵向 钢筋按要求分堆放好,待钢结构加工完成后,再将其余纵筋和箍 筋按照设计要求绑扎。 2.4混凝土的浇筑与养护 承台混凝土厚2m、宽4.5m、长约10m。尽管量不大,但由于 混凝土的厚度达2m,仍属于大体积混凝土浇筑,因此必须采取 有效措施,保证混凝土的施工质量,防止开裂。 混凝土浇筑后,表面热量散发快,外部气温降低,内部不易 散发,升温膨胀,使混凝土内部产生压应力而外部产生拉应力, 当拉应力超过混凝土的抗拉强度时,便产生表面裂缝。为防止这 种裂缝的产生,采取以下措施: (1)采用混凝土的后期强度,优化配合比,减少混凝土的发 热量。根据混凝土的绝对温升,I 与单位水泥用量W和水泥水 化热Q成正比。 T:缸 C 、 f l—E 1一 其中:C为混凝土的比热; 为重度。 本工程对混凝土的早期强度要求不高,因此,可适当采用后 期强度,采取水化热小的矿渣水泥,减小水灰比和水泥的用量; 改善骨料级配,增大最大骨料粒径;掺入适量的粉煤灰和减水 剂。此外,在承台中心区域,埋放适量无裂缝、冲洗干净的坚固块 延长散热时间,不留施工缝,一次连续浇筑完毕,采用斜面分层 法浇筑混凝土,以满足试验承台的整体性要求。 (4)冷却一加热养护:如图1所示,在混凝土内预埋三个 “山’,形水管,待承台混凝土凝固之后,在承台表面敷一薄层(20~ 30mm)砂子,浇水养护混凝土:槽口边缘小角钢C(如图2)可以 挡住砂子和水,保证了承台顶面混凝土的湿润,溢出的水流入槽 口内又使槽内混凝土表面保持湿润。养护用水首先接到一个 “山”形水管的一端使其经过混凝土内部“加热”,“山”形水管的 两个出口,一个让水流出,提供本条承台表面混凝土养护所需的 水分,用水管将另一个出口的水连通到第二个“山”形水管;利用 同样的方法可连通到第三 ‘山”形水管。这样,只需接一根外来 水管就可以保证整个承台的养护用水,而且水量可调节,通水方 向可随时根据需要调换。这种 冷却一加热养护’’方案,一方面可 降低混凝土的内部温度,另一方面,砂子具有保温和减少水分散 发的作用,提高了混凝土表面的温度,可加快混凝土强度的增长 速度,同时减小了内外温差,有利于混凝土的抗裂。 2.5表层处理 待承台混凝土养护完成以后,将表面的砂子收集起来,配置 砂浆,浇筑在承台混凝土的表面,使承台的顶面与槽口边缘小角 钢肢顶平齐。施工中必须保证承台顶面的平整,砂浆应具有很好 的强度和耐磨性能。 3实践体会 结构试验承台是一种特殊的大体积劲性混凝土工程,其施 工较为复杂,需精心设计,系统管理。通过本工程实践,总结如 下: (1)根据试验承台混凝土早期强度要求不高的特点,利用后 期强度,减少单位水泥用量,从根本上降低水化热,不仅解决混 凝土内外温差大的问题,而且可降低工程造价。 (2)在混凝土中掺入适量坚硬的块石,不仅可以减少混凝土 的用量,进而减少水泥用量,降低水化热,而且石块本身也可吸 收部分热量,使水化热进一步降低,有利于控制混凝土裂缝的开 展,提高混凝土的质量。 (3)根据工程特点,适当布置简便的“山”形管“冷却系统”, 将混凝土“内部降温”与“外部保温”相结合,可收到事半功倍的 效果。此外,停止向“山”形管注水一定时间后,还可通过将温度 计吊入管底,测量混凝土内部温度(与底部水温基本相等)。 (4)试验承台属劲性钢筋混凝土结构,含钢量高,因此,可承 受较大的温度应力,对混凝土的开裂具有很好的约束作用。 4结束语 本文在一期工程建设完成已有近两年的时间,在结构试验 承台的施工、养护及使用过程中,均未发现有害的裂缝,表明本 工程的施工技术和质量控制措施是可行的。 ・101・