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红沿河核电站凝结水精处理系统的启动与运行

2020-10-15 来源:易榕旅网
fsot第4 Wl 2017年4月 EI ECTRIC POWER 中国电力 V0I.fi0。No.4 Apr.2017 _ 黧箱弼艨 赣凝蝴瓣 燕臻 癫霸角溟帮 132012) 周广吉 ,徐岩 ,一,张兰河 (1.辽宁东科电力有限公司,辽宁沈阳 110006;2.辽宁电力科学研究院,辽宁沈阳 110006; 3.东北电力大学化学工程学院,吉林吉林摘要:凝结水精处理系统(ATE)及其良好运行状态对核电站安全运行至关重要。。以红沿河核电 站3,4号 机组ATE系统为例,对比机组首次启动和正常启动2种工况下ATE出水水质和制水量:介绍混床树脂完全 分离的方法,给出树脂再生的重要控制点;对调试期间所遇问题进行分析,给出防范措施。经调试 红沿河 核电站3、4号机组ATE运行良好,出水氢电导率、Na+质量浓度和SiO2质量浓度分别为0.08 IxS]cm、0.10 I 和1.91 I ̄g/L,阳床和混床制水量分别为1.2x105 t和4.4×10 t:树脂分离和再生的效果良好.阴树脂在阳树 脂层内的体积分数小于0.08%,阳树脂在阴树脂层内的体积分数小于0.07%:ATE运行期间,蒸汽发生器排 污水中Na+、Cl一和SO.2一的浓度符合水化学规范 关键词:核电站;凝结水;精处理系统;树脂分离;树脂再生:调试 中图分类号:TM623.7 文献标志码:A DoI:l0.1193o/i.issn.1004—9649.2017.04.123.07 0引言 红沿河核电站为东北首座核电站.采用中国 改进型压水堆CPR1000技术.一期为4台机组. 装机容量4xl 180 MW,其中3、4号机组分别于 2015年3月和2016年4月并网发电 行等情况进介绍,对所遇问题进行分析。 1 凝结水精处理系统简介 红沿河核电站3、4号机组ATE由中压阳床、 混床和升压泵等组成.通过可编程逻辑控制器 (PLC)实现自动控制。单台机组设置5台阳床(4 蒸汽发生器(SG)作为核电站的重要热力设备, 起到连接一回路和二回路的作用 SG若被腐蚀. 会使反应堆内的冷却剂泄露流进二回路.造成放 射性污染 因此.核电机组相比于常规火电机组 用1备)、5台混床(4用1备)、3台升压泵(2用 1备)和再生单元。阳床、混床出口设置树脂捕捉 器.以防止细碎树脂进入二回路 床体底部出水 装置采用带集水盘的蝶形多孔板和双速水帽 阳 对汽水品质具有更高的要求l1-4].保证二回路的汽水 品质达标是核电机组长期稳定运行的重要环节 大亚湾核电站前期因未设置凝结水精处理系统 床、混床的排脂率分别可达到99.99%和99.9%。 排空装置采用“T”形绕丝.防止树脂在反洗时逃 (ATE),导致首次启动的冲洗时间过长,在凝汽 器泄漏时.无法阻止杂质进入常规岛系统.甚至 被迫停机[5-6] 美国核电站在发生大量蒸汽发生器传 热管腐蚀事件后.要求设置凝结水精处理系统l 7l 可见.设置凝结水精处理系统.对于提高核电站 二回路汽水品质、防止热力设备腐蚀以及延长机 组运行寿命很有必要[8-9] 鉴于此.红沿河核电站 逸 阳床进水母管设置了0~100%的电动调节旁 路 ATE进水额定压力2_5 MPa,最大压力3.5 MPa: 单套床体处理水量设计值898 t/h,最大值940 t/h: 凝结水额定流量3 419 gh.阀门全开流量3 509 gh: ATE入口进水温度小于55 c《= 红沿河核电站二回路水采用全挥发处理.即 向水一汽回路加入挥发性碱性物质氨水和联氨 凝 设计安装了凝结水精处理系统 本文以红沿河核 电站3、4号机组为例,对该系统启动、调试、运 收稿日期:2017-01.14 汽器冷却管采用钛管(无铜合金),加入氨水调节pH 值为9.6~9.8,控制氨水质量分数为(2-5)×10~。 作者简介:周广吉(1987一),男,吉林农安人,助理工程师,从事电厂水处理技术研究。E—mail:zhouguangji@126.com 123 鼬嘲 中国电力 5O@- 加入联氨调节氧浓度.使氧质量分数小于5×l0一: 控制联氨质量分数为(30~200)xl0 。 (3)运行环境(特别是温度和水化学)。对于前2个 因素,应在设计、选材和制造时选择合适的材料 和制造工艺 对于已建成的核电站.水化学指标 ATE的作用:(1)去除凝结水中的悬浮性和离 子性杂质.确保二回路汽水品质满足各种工况的 是影响SG长期稳定运行的重要因素之一 ATE 需求.以及使凝结水水质达到世界核营运者协会 (WANO)化学指标的要求.减少热力系统设备腐蚀 和结垢.延长设备使用寿命:(2)在机组启动时, 能在缩短冲洗时间的同时节约除盐水用量圈:(3)海 水作为冷却水时.能阻止海水中的杂质因凝汽器 作为净化二回路水质的唯一系统.其合格的出水 能够提高二回路给水的纯度.确保二回路汽水品 质满足各种工况的需求 ATE出口水质指标是以SG排污水化学规范 为准则制定的.能够通过SG盐类平衡公式计算 泄露而进入常规岛热力系统嘲 为了确保ATE出水 水质合格.对其进水水质也有一定的要求,具体 的进水和出水水质标准如表1、2所示。 得出.红沿河核电站SG盐类平衡式为 Q ・cv=Q ・c ry+(Q 一Q .)・C v-Q C (1) 式中:Q 为SC蒸发量,t/h;Q 为凝结水流量,t/ h;Q 为SG排污量,t/h;c 为蒸汽中离子质量浓 度,I ̄g/L;C。为ATE出口水离子质量浓度,I ̄g/L; c。2 ATE启动与运行 2.1 不同行动级别ATE出水水质控制标准 为SC排污水离子质量浓度,I ̄g/L;其中,Q 为5 814 t/h;Q。为3 419 t/h;Q。为7O t/l1;蒸汽 最大湿度为0.25%,即Cv=0.25%xc 。将不同行动 级别对应的SG排污水中的Na+、Cl一和SO z一浓度 SG作为热力交换设备.将一回路冷却剂中的 热量传给二回路给水.使其产生饱和蒸汽供给二 回路动力装置 同时.SG作为连接一回路和二回 路的重要设备.它在有放射性的一回路和无放射 限值分别代入式(1)计算.结果如表3所示 当SG排污水各物质浓度超过行动级别1标准 时,机组进入行动级别1.查找原因.消除污染 源,维持最大排污量,尽快恢复到正常功率运行: 当SG排污水各物质浓度超过行动级别2标准时. 性的二回路系统之间构成防止放射性物质外泄的 第二道防护屏障 在压水堆核电站中.与SG相关的故障是导致 非计划停堆以及造成电厂容量因子损失的主要原 机组进入行动级别2,维持最大排污量.限运行7 天,然后1 h内向蒸发器冷却正常停堆(NS/SG)模 式后撤:当SG排污水各物质浓度超过行动级别3 因之一 SG传热管面积占一回路承压边界总面积 的近80%.为提高传热效率.其管壁很薄.容易 造成机械损伤和腐蚀 而由于其功率密度和金属 温度非常高,问题就变得更加严重 因此,在核 电站第二道放射性防护屏障中.SG是薄弱环节 标准时.维持最大排污量.限运行24 h.然后l h 内向NS/SG模式后撤 2.2机组启动对ATE出水指标和制水量的影响 SG的事故主要是二次侧发生腐蚀引起的传热 管破裂,而传热管破损主要有3方面因素:(1)传 热管材料:(2)制造和运行过程中产生的应力: 2.2.1 机组启动对ATE出水水质的影响 采用单台阳床、单台混床作为试验对象.对 2种启动方式投运24 h内各项出水指标变化情况 表1 ATE进水水质标准 Table 1 The ATE influent quality standards 项目 正常启动 热待机Na*/(p,g・L一 ) <0.3 <20 氢电导率/(gs・cm一 ) <0.2<2S!O2/(D,g・L-1) <20<20 Fe/( g・I『 ) <10 — c1-/( ̄g・L ) <2 2 悬浮N ̄/(gg・L一 ) <O.1 <1 冷启动 15-20 10~15<50 <l 000 25~30 1 表2 ATE出水水质标准 Table 2 The ATE effluent quality standards 项目 期望值 限值 Na+/(txg・L- ) <O.1 氢电导率/( S・cm~ <0.08 SiO2/(}xg・L- ) <2 so?/( g・L ) Fe/(1 ̄g"L- ) 0.18 2 C1-/( ̄g・L ) 0.1 2 悬浮固体去除率/% 90 1 l0 124 l 。 l 1第4期 周广吉等:红沿河核电站凝结水精处理系统的启动与运行 表3不同行动级别ATE出水水质控制标准 Table 3 The ATE effluent quality standards of diferent action Ievels 进行考察,对比2种启动方式对ATE阳床、混床 各项指标的影响.结果如图1~3所示 首次启动 和正常启动的进水标准如表1所示 由图1可知,首次启动时.阳床出水电导率 逐渐下降,在运行11 h后稳定在0.194 S/cm; 正常启动时 阳床出水电导率降幅很快。在运行 8 h后平稳在0.197 t^ 1.望)/+∞xS/乏‘cm。从图2和图3得出:(】 I.∞ 瓣蹄 蛹  首次启动时,ATE出水的氢电导率、Na+、Si如 ∞ 如 加 ∞ O 达 标(0.08 I.LS/cm、0.10 l ̄g/L和1.98 I ̄g/L)所对应的 运行时间分别为7、l2、15 h;正常启动时,ATE 出水的氢电导率、Na+、SiO2达标(O.08 IxS/cm、0.10 txg/L、1.91 I.zg/L)所对应的运行时间分别为5、6、 8 h:2种工况下的ATE出水pH值均在7.0 ̄0.2 试验结果表明.2种启动方式下ATE出水指 标逐渐达到合格标准.体现了凝结水精处理系统 对二回路水质净化的重要作用。相比于正常启动. 首次启动时ATE获得合格的出水氢电导率、Na+ 质量浓度、SiO 质量浓度的时间分别延迟了2、8 7 6 5 4 3 2 l O  6、7 h。这是因为.首次启动时凝结水中的杂质 ^ 1.望 0Is 离子浓度较高.ATE的处理难度增大.经过多次 循环,才能实现对二回路水质的净化。 首次启动时.ATE以全流量方式投运24 h 基 孝 m 图1 2种启动方式运行24 h阳床出水电导率 Fig.1 Water conductivity after 24一h operation of two starting up modes 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2O 22 24 运行时间/h 图2首次启动运行24 h混床的出水浓度 Fig.2 The ATE effluent concentration after 24一h operation of first startup ^【1 . t一,+时z‘(I_ H8.∞i),糌蹄衄 踊 O O 0 O 0 O 0 O O 0 ∞ 如 加 m:兮∞ 图3正常启动运行24 h混床的出水浓度 Fig.3 The ATE effluent concentration after 24-h operation of normal startup 后,SG排污水中Na+、C1一、sog一的质量浓度分别 小于5、4、8 txg/L,符合SG排污水化学规范的 标准:凝结水中的铁质量浓度小于lO0 Ixg/L,氢 电导率小于7 IxS/cm,Na 质量浓度小于3 g/L。 就地通过窥视镜能够观察到前置阳床树脂上层积 聚了一层铁屑、焊渣等固体杂质 说明机组首次 启动时.ATE系统对固体悬浮物具备一定的截留 作用.对离子性杂质有良好的交换去除能力,使 机组能更早进入运行阶段、在缩短二回路冲洗时 间的同时节约了除盐用水.可见核电机组调试期 间投运凝结水精处理系统的重要性和经济性l 5】。 2.2.2机组启动对ATE制水量的影响 采用单台阳床、单台混床作为试验对象,对 2种启动方式系统运行期间各项出水指标变化情 况进行考察.对比2种启动方式对ATE阳床、混 床制水量的影响.结果如图4~6所示 由图4 6可知.首次启动时.阳床出水电导 率随制水量的增加逐渐升高,当阳床制水量达到 8xlO t时.出水电导率超标,达到了0.637 I.zS/cm; 125{ O 如 一 1.望一 z‘(I_Ⅲ ∞ 斛曲锄蝻 O 0 O O O 0 0 O O O 一 1.望一 z l(1_Ⅲ ∽Tf, 吕 U ∞ i 槲 曲 图4 2种启动方式对阳床制水量的影响 Fig.4 The impact of starting up mode on water production of cation bed 0.0 1.Ox10 2.Ox10 3.Ox10 制水量/t 图5机组首次启动时混床制水量 Fig.5 The water production of mixed bed during first startup 制水量/t 图6机组正常启动时混床制水量 Fig.6 The water production of mixed bed during normal startup 正常启动时.阳床出水电导率在前期保持平稳. 直至制水量达到I.2x105 t时.电导率突然升高到 0.656 txS/ ̄:m,阳床树脂失效。分析认为.随着床 体运行时间的增加.树脂失效层的厚度逐渐变厚. 而工作层的厚度基本不变.工作层沿着水流方向 不断迁移.当工作层移动到床体的出水端.即本 套系统的底端时.离子性杂质因无法被完全置换 126 而开始漏出.出水水质逐渐变差。此时,床体内 M m ∞ 存在一层未进行离子交换的树脂层.其厚度与T 作层相当.称之为未工作层iio]..首次启动时。ATE 系统的进水离子性杂质浓度较高,交换反应所需 的时间较长.树脂的工作层相对更厚些,树脂被 穿透的时间更早一些:加之未T作层更厚.导致 了树脂的交换容量降低.最终结果即为首次启动 时.阳床的制水量只有8×l0 t。 由图5、6可知,在首次启动工况下,当混床 的制水量达到2.8x105、3.0x10 、3.1×10 t时,对 2 2 1 1 l O 0 0 O 2 2 2 1 l 1 4应的出水Si 1 8 5 2 9 6 3 O 7 4 l 8 5 2 一..1.望 0IsO,、Na+质量浓度和氢电导率开始超  一..1.警)/ I标,分别为2.15 tzg/L、0.12 ̄zg/I 和0.1l txS/cm。 在正常启动工况下.当混床的制水量达到4.4× 105、4.5x105、4.6x105 t时,对应的出水SiO2、Na 质量浓度和氢电导率开始超标,分别为2.11 g/L、 0.11 g/L和0.10 txS/cm 在机组首次启动阶段, 为了尽早获得合格的冲转水质.会在二回路冲洗 水质符合表l所示的ATE进水标准时.立即投运 ATE.实际上此时ATE进水各物质浓度较大.也 即首次启动二同路的水质较差.导致了存卣‘次启 动时.单套混床的制水量达到2.8×105 t时. 水 SiO,浓度即超标 在ATE运行期间.SG排污水巾Na+、Cr和 5042一的浓度符合水化学规范的标准.即Na+和Cl一 的质量浓度小于5 I ̄g/L.S042一质量浓度小于l0 I ̄g/L。当混床出水Na+浓度超标时,首次启动工况 下,SG排污水中Na+、C1一、S042一的质量浓度分别 为5.27、4.6、7.32 I ̄g/L;正常启动_T况下,SG 排污水中Na 、C1一、SO42的质量浓度分别为4.76、 3.18、4.55 I ̄g/L。凝结水的pH值在9.6~9.8, ATE出水的pH值在7.0+0.2 南于阳树脂要去除 凝结水中的金属阳离子和NH +.去离子方面的负 担要比阴树脂高许多 而混床的阴、阳树脂体积 比为2:l,在树脂再生良好的情况下.混床出水阳 离子首先超标 这在SG排污水rf1电得到了验证. 当混床出VI的Na+离子浓度超标时.SG排污水中 的Na+离子浓度也超过1级标准.而Cl一浓度和 S042一浓度未超标 ATE阳床和混床出口均设置_『 树脂捕捉器.有效降低了细碎树脂流入二 路的 可能性.且在系统投运之前.会对树脂捕捉器进 行反洗.将截留在树脂捕捉器内的细碎树脂冲刷 掉.使得机组运行期间SG排污水巾5042一浓度符 合标准.且未发生明显增高情况 2 7 09s 2.3树脂分离和再生 树脂的分离率影响着树脂的再生程度.树脂的 再生程度又决定着混床的运行效果…] 也即树脂 的分离率和再生程度是ATE实现良好运行的关键 2.3.1 树脂分离 树脂分离采用技术先进、工艺成熟的“Finesep 高塔分离法”l l2_.分离塔上部直径为DN 2 600 mm. 下部直径为DN 1 800 mm,两端为椭圆封头:分 离塔内预置高度约1 m的混脂区.以有效降低树 脂交叉污染几率 该工艺的分离预期理论值为阴 树脂在阳树脂层内的体积分数小于0.08%.阳树 脂在阴树脂层内的体积分数小于0.07% 通过空 气擦洗和树脂反洗2个环节.避免了树脂结块. 有效去除了细碎树脂和悬浮物杂质 在树脂分离 的“2步”工艺中.通过优化均匀分布的柱状反 洗流速,控制流速逐渐变化.让分离塔内搅动最 小化.调整合适的分离时间.最终达到树脂分离 预期的理论值 树脂分离的主要参数如表4所示 一次分离中.待树脂完全沉降.排水至树脂 上方约20 cm处.再以高速水流由分离塔底部进 入.此时树脂分离塔底部进水阀打开.通过调节 树脂分离塔调节阀开度.使目标流量达到82 t/h 将树脂完全托起至分离塔上部收集区.此步骤中 增设了步骤转换(跳步)条件“分离塔顶部排水气 阀的液位开关动作”,即树脂分离时.如果这一步 的步序时间未完成.但却检测到树脂分离塔的液 位开关动作.则认为有水从顶部排水气阀流出. 本步骤剩余时间不再进行.而转至下一步程控. 从而有效地避免了树脂从分离塔顶部跑出的情况 待树脂完全托起后.关闭树脂分离塔底部进水阀. 通过调节树脂分离塔调节阀开度.逐渐降低反洗 流量至阳树脂的临界沉降流量为56 t/h.让阳树 脂聚集在树脂分离塔的上部锥形和下部圆柱的分 界面以下.形成阳树脂待沉降层 继续小幅降低 反洗流量至35 t/h.使阳树脂慢慢沉降下来 在 阳树脂层沉降的同时,阴树脂也要开始沉降.当 反洗流量降低至阴树脂的临界沉降流量23 t/h时. 保持该流量.使阴树脂聚集在上部锥形和下部圆 柱的分界面以下.形成阴树脂层.然后再缓慢降 低反洗流量至5 t/h.使阴树脂沉降至阳树脂上 部。至此,一次分离结束。每个步骤的最适时间 如表4所示 分离时间过短.树脂不能实现完全 分层.而分离时间过长又浪费除盐水用量 待一次分离完毕.通过树脂分离塔中部阴树 脂出脂阀将阴树脂传人阴树脂再生塔,传输的终 点是阴树脂出脂阀水平面不再有阴树脂传出 继 续进行二次分离.具体参数如表4所示 二次分 离结束后.通过树脂分离塔底部阳树脂出脂阀. 将阳树脂传人阳树脂再生塔.传输终点为光电开 关检测到阴树脂界面即停止 经过多次调试反洗流速和持续时间等参数. 实现了阴阳树脂的良好分离 在进行阳树脂反洗 试验时.阳树脂再生塔上层几乎没有阴树脂.而 阴树脂再生塔内也观察不到阳树脂 树脂分离达 到了分离预期的理论值 2.3.2树脂再生 树脂再生通过PLC实现自动控制.可以根据 实际情况调节空气擦洗的次数和每个环节的时间 树脂再生大致分3个阶段:(1)空气擦洗、反洗和 加压吹洗;(2)进酸、碱再生;(3)置换、快速漂 洗、空气擦洗、反洗、加压吹洗和最终漂洗。混 床树脂还需要树脂混合和最终漂洗步骤 其中. 空气擦洗、反洗和加压吹洗等步骤的作用是洗脱 细碎树脂和细小颗粒杂质.以避免细碎树脂进入 二回路.引起SO42一和悬浮物浓度超标 在阳床树脂首次再生的反洗过程中.废树脂 捕捉器中收集了大量铁屑、水溶纸和焊渣等杂物. 经过20余次的空气擦洗和反洗.反洗出水才澄清 无杂质 另外.通过窥视镜能观察到部分树脂的 颜色变深.应是受到了铁的污染 由于Fe,+和树 脂的结合能力强于H+.为了能较好地除去树脂中 的铁.控制阳树脂首次再生的再生剂HC1质量分 数为7%~9%.且HC1的用量为正常用量的2倍 树脂再生后的最终漂洗电导率小于2 I ̄S/cm.树 脂实现了完全复苏.具备了较好的交换容量 正 常启动时.阳床的制水量能达到1.2x105 t左右 在混床树脂首次再生的反洗过程中.反洗水 中能观察到大量的细小悬浮物.说明混床阴树脂 的细小颗粒对悬浮物起到了一定的截留作用 除 硅是阴树脂再生的一个重点 控制阴树脂首次再 生的再生剂NaOH质量分数在6% 8%.再生剂 NaOH的用量为正常用量的2倍:再生液的温度 通过温度调节阀控制.使再生液的温度恒定在 40℃ 增加再生液浓度和用量.可增加除硅的效 果和阴树脂的交换容量:再生液温度控制在40 ℃.不仅可缩短再生时间.还能促进除硅的效果 127; 表4树脂分离的主要参数 Table 4 The main parameters of resin separation 实践表明.再生液浓度和温度过低.会形成胶体 硅而无法洗出.再生液温度过高会影响树脂的化 学稳定性 再生后.阴树脂的最终漂洗水电导率 小于2 I ̄S/cm,阴、阳树脂混合后的漂洗水电导 率小于0.2 txS/cm.说明混床树脂再生效果良好 正常启动时的制水量能达到4.4×10s t左右 压泵跳泵 在机组运行期间.二回路凝结水流量 为l 700 t/h,ATE系统自动投运2列阳床、混床. 手动启动主用升压泵.升压泵出口流量为l 800 t/h 当凝结水系统启动副泵时.ATE的升压泵发 生跳泵情况 历史数据显示.在凝结水系统副泵 启动时.ATE升压泵出口压力突然升高到3.5 MPa.导致了ATE升压泵跳泵 应对此问题的建 议是.在启动凝结水系统副泵之前.ATE系统提 3启动期间存在问题及其分析与处理 (1)树脂分离效果不佳 树脂分离后.在阳 树脂再生塔中的阳树脂顶层出现了厚度约为1 cm 前投运4列阳床、混床和1台升压泵.将ATE系 统副用升压泵的进出口阀门打开.待凝结水系统 副泵启动之后.再启动ATE副用升压泵 的阴树脂层 而在阴树脂再生塔中.并未有阳树 脂混入 经过逐步排查.发现在二次分离的步骤 4.目标流量控制在5 t/h时.通过窥视镜并未观 4结语 本文研究结果表明.机组首次启动时投运凝 结水精处理系统很有必要.不仅缩短了冲洗时问. 还节约了除盐水用量:正常启动时.红沿河核电 站ATE系统具有良好的运行效果和稳定的制水 量 文中所述运行经验及调试期间所遇问题的解 察到分离塔内的树脂有上下浮动的现象 确定为 此时的树脂分离塔调节阀未开启.导致部分大颗 粒的阴树脂混入到阳树脂中 分析认为.二次分 离步骤4的意义在于让阴阳树脂处于上下小幅浮 动的动态平衡中.阴阳树脂逐渐沉降而不会产生 乱层现象.是实现阴阳树脂完全分离的关键点之 一 决办法,可为相关电厂凝结水精处理系统的设计、 选材及调试提供参考和借鉴 之后对此树脂分离塔调节阀进行调试.使问 题得到解决.阳树脂内几乎未发现阴树脂.表明 树脂分离效果良好.达到了分离效果的理论值 (2)阳树脂再生时出现漏树脂现象 ATE系 统运行期间.运行人员对阳床树脂进行再生时. 在废树脂捕捉器的人口管道取样点发现样品中携 [1]王爱玲,潘振波,马跃华,等.压水堆核电站凝结水精处理系统 参考文献: 选择研究….热力发电,2011,40(4):20—23. WANG Ailing,PAN Zhenbo,MA Yuehua,et .Study on 带部分阳树脂 此时只有阳树脂再生塔进行再生 T作 初步认为这些阳树脂是从阳树脂再生塔中 _selecting condensate polishing system for pressurized water 排管泄漏的.遂打开人孔门对罐体内部进行检查. 发现罐体内部中排位置的“T”形绕丝管被严重腐 蚀.树脂由此处泄漏。更换“rr,'形绕丝管后.未 出现树脂泄漏问题 (3)凝结水系统启动副用泵(副泵)时,ATE升 128 reactor nuclear power plants[J1.Thermal Power Generation,201 1, 4Of41:20—23. [2]范海英,邓天,吕智宏.核电凝结水精处理公川没备控制h 案 研究分析[Jl_核科学与工程,2012,32(增刊2):196—200. FAN Haiying,DENG Tian,LU Zhihong.Study on the control 第4期 周广吉等:红沿河核电站凝结水精处理系统的启动与运行 隧鬯 朗蕺 scheme for the commonly used equipment of nuclear power plant reactor[J】.Thermal Power Generation,2012,41(11):67—69. [8]陶钧,孔德平.秦山核电厂二回路系统水化学的改进【JJ.中国 工程科学,2008,10(1):9l一96. TAO Jun,KONG Deping.Improvement of secondary water condensate polishing system[J].Nuclear Science and Engineering, 2012,32fS2):196-200. [3]徐秀萍,仲卫东,刘一操.凝结水精处理DN3600柱形高速混 床进水配水装置优化[JJ.热力发电,2014,43(11):64—68. 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(责任编辑刘明) The Starting up and Operation of Condensate Polishing Treatment System for Hongyanhe Nuclear Power Plant ZHOU Guangji ,XU Yan 一,ZHANG Lanhe (1.Liaoning Dongke Electric Power Co.,Ltd.,Shenyang 1 10006,China;2.Liaoning Electric Power Science Research Institute,Shenyang 1 10006,China;3.School ofChemical Engineering,Northeast Electric Power University,Jilin 132012,China) Abstract:The condensate polishing treatment system(ATE)and its good operating condition are vital to the operation security of nuclear power plants.Take the ATE system of the Unit 3 and 4 of Hongyanhe Nuclear Power Plant as the study ease,the authors compare the ATE effluent concentration and water production under the scenario of the first—time start—up versus the noImal start-up,then present the complete separation method using mixed bed resin,and put forward the major control processes of resin regeneration.Problems which occurred during commissioning are also analyzed and corresponding preventative measures are provided.After commissioning,the ATE systems of Hongyanhe Nuclear Power Plant Units 3 and 4 have been maintained in good operating condition.The ATE efluent hydrogen fconductivity,Na mass concentration and SiO2 mass concentration are respectively 0.08 Ixs/em,0.10 g/L and 1.91 g/L.And the water volume of cation bed and mixed bed are 1.2x10 tons and 4.4x10 tons respectively.The resin separation and regeneration performance is satisfactory with the volume fraction of the anion resin in the cation resin layer less than 0.08%and the volume fraction of the cationic resin in the anion resin layer less than 0.07%.During the operation process of ATE system.the concentrations of Na .C1一and SOl—in the steam generator sewage water have all met the requirements in the water chemistry specifications. Keywords:nuclear power plant;condensate;polishing treatment;resin separating;resin regeneration;commissioning 

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