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水轮机转轮新技术研究项目工作总结

2024-06-26 来源:易榕旅网

水轮机转轮新技术研究项目工作总结

灯泡贯流式机组新技术研发及应用

工作总结

新沟水电站水轮机轴承降温新技术研究项目,由科技局立项,新沟水电站负责完成。项目历时1年。在民乐县科技局、水务局的大力支持下,经电站全体职工和技术人员共同努力,团结奋斗,圆满完成了任务,取得了显著的经济、社会效益。现将具体情况总结如下:

一、项目背景及任务来源

新沟水电站始建于20__年,属渠道引水电站,总装机容量2_400KW,设计年发电量280万Kw.h,水轮机型号为GDTF07-WPZ-80,转轮直径为800mm,设计水头11.4m,额定功率400KW。单机最大出水量为4.17m/s,最大总出水量为8.34m/s。该电站经过近__年的运行,存在的问题越来越多。

1、电站在多年的运行中,存在较多的问题,该机组为灯泡贯流式机组,发电机推力轴承冷却方式为自然通风冷却方式,因机组过风间隙小,不能直接对轴承冷却,冷却效果不明显,通过温度传感器测得温度,温度高达100℃-123℃,使机组不能正常运行,只能用降负荷方式运行,负荷降至65%才能勉强维持运行。

2、发电机轴承在高温度的运行中,造成诸多的后果,导致润滑油老化、粘度变小、油脂外溢,使轴承润滑不好造成烧坏轴承等后果。

3、因发电机是灯泡贯流式机组,内部结构复杂,又是水下运行,33

维护、保养比较困难;拆卸、安装工艺复杂且工期长;由于该型号在国内的生产技术不够成熟,设计上存在较多问题,特别是机组轴承温度过高,降温方式不合理;使机组不能正常运行,严重影响机组的安全运行,因此,电站组织工程技术人员对机组运行状况进行技术总结和技术探讨,反复研究实验,进行改造,最终使机组推力轴承温度过高的问题在技术改造中得到了解决。

以上问题,严重影响了电站效益的发挥和机组安全运行,为了从根本上解决问题,提高电站的经济效益,走技术改造、技术创新之路是首选之路,技术改造势在必行。因此决定对2台水轮机轴承冷却系统部分进行改造。

20__年初,新XX积极筹划机组改造的前期工作,并会同民乐县水务局经多方考察,进行方案论证对比,最后权衡利弊,制定了灯泡贯流式机组轴承水冷却新技术研究方案。该方案特点是:投资少、见效快,尽可能保留原机组参数不变对机组进行改造,在此基础上能收到投资少,见效快的实效,达到降温增容的目的。

该项目由科技局立项,新沟水电站负责完成。新沟水电站现有技术人员10人,其中高级工程师1人,技术员6人,高级工3人,技术改造人员均系多年从事水力发电工作的技术骨干。技术过硬,实践经验丰富,能够保证该项技术改造任务的顺利完成。

二、技术研制的任务要求

1、机组内增加冷却降温装臵,本机组推力轴承室采用两盘向心推力滚动轴承,轴承室上游紧靠励磁机转子,下游紧靠发电机转子,在

机组运行时,机体内本身温度就高,因冷却系统设计不合理,不能给轴承降温起到很好的作用,致使轴承温度过高,不能正常运行,为了有效地降低轴承温度,电站技术人员经过多次论证和探讨;采用水冷却方式,在发电机推力轴承室上安装水冷却装臵,在安装中技术人员多次实验,第一次在轴承室外壳侧加装水冷却盒,因电站属于季节性发电,到冬季停机后冷却盒内积水无法排除,有冻坏冷却盒的弊端,,第二次经工程技术人员认真查阅资料,讨论实验,在轴承室外壳用14的紫铜管盘在轴承室外缘,因铜管盘在外缘接触面积小,导热效率低;又在铜管与轴承室的外缘空间加注导热硅脂,使冷却效果更加明显,铜管内通入压力水,经过压力水的不断循环,轴承温度明显下降,有原来的100℃-123℃下降到50-60℃之间,使机组能够安全稳定正常运行。

2、在冷却降温装臵进水管上设计加装了一组滤水器和控制阀,在运行中起到控制冷却水的大小和冷却水杂物的过滤;使冷却水保持正常安全无堵塞的运转,运行实践证明,完全满足要求,使用状态良好。

3、采用圆紫铜管盘在轴承室外壳上,起到降温冷却,为了在停机或冬季便于清除管内积水,将压力空气接在进水管一端,使管内积水全部吹出,防止了冻坏隐患的发生,有效提高机组的安全稳定运行。

三、技术的关键点和创新点

(一)该项技术的关键点是在投资较少的前提下,在轴承室外壳用14的紫铜管盘在轴承室外缘,因铜管盘在外缘接触面积小,传热效率低;又在铜管与轴承室的外缘空间加注导热硅脂,使冷却效果更加

明显,铜管内通入冷却水,经过冷却水的循环,轴承温度明显下降,有原来的温度100℃-123℃下降到50℃--60℃,使机组能够安全稳定正常运行。

(二)在冷却降温装臵进水管上设计加装了一组滤水器和控制阀,在运行中起到控制冷却水的大小和冷却水杂物的过滤;使冷却水保持正常安全无堵塞的运转,运行实践证明,完全满足要求,使用状态良好。

(三)采用圆紫铜管盘在轴承室外壳上,起到降温冷却,为了在停机或冬季便于清除管内积水,将压力空气接在进水管一端,使管内积水全部吹出,防止了冻坏隐患的发生,有效提高机组的安全稳定运行。

(四)经过技术改造后机组运行正常,比原来设计更合理达到了预期效果。有过去的1-2个月维修一次,变成现在每年只检修一次,大大降低了劳动强度和维修费用,温度明显下降,确保机组安全、稳定满负荷运行。机组在同样的压力和渠道流量一样的情况下,温度、出力有明显的变化。

四、取得的效益

(一)生态效益

电站技改增容后,可有效改善当地群众的生产、生活条件,提高生活质量。清洁能源的利用,进一步改善生态环境,降低森林植被的砍伐,减少二氧化碳气体的排放,同时,缓解农村生产生活用电紧张状况,对促进社会主义新农村建设将起到积极的推动作用。

(二)经济效益

机组轴承冷却系统的改造,有原来的温度100℃-123℃下降到50℃-60℃,使机组能够安全稳定正常运行。参考电站几年运行记录进行分析,改型后,单台机组可多发46万度,两台合计发电量达91万度,电费按0.21元/度计算,净收入19万元,为电站的发展奠定了基础。

(三)社会效益

该技术项目的实施,首先有效供电量显著增加,提高了用电保证率,可以提供更加安全、可靠、充足的电能资源,在提高农民生活质量、实现农村脱贫致富奔小康、推动地方经济快速发展、加快电气化县建设等方面将起到积极的促进作用;其次发电设备和电网安全程度明显提高,满足了电站长期安全运行的条件,为人生安全和财产安全提供了必要的保障;与此同时,为灯泡贯流式机组的更新改造找到了一条投资省、收效快的便捷之路,为同行业进行技术改造,走电站扩容增效之路起到了积极的示范、带动、辐射作用。

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